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一種控制硫化鋅精礦加壓浸出物料粒徑的方法

文檔序號:3263080閱讀:270來源:國知局
專利名稱:一種控制硫化鋅精礦加壓浸出物料粒徑的方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種控制硫化鋅精礦加壓浸出物料粒徑的方法。
背景技術(shù)
硫化鋅精礦直接加壓浸出的一般操作條件為進(jìn)料礦漿濃度50— 70%,控制反應(yīng)器溫度110—1551,壓力I. OMPa—1. 5MPa,氧氣濃度95%以上,酸度10 — 50g/l。生產(chǎn)過程中會由于反應(yīng)器操作條件控制不當(dāng),導(dǎo)致浸出過程生成的元素硫熔融,粘度增大,與未反應(yīng)的硫化物形成包裹聚合物,影響精礦反應(yīng)的完全程度,降低鋅的浸出率,不利于資源利用率的提高。同時浸出后的物料粒徑在調(diào)節(jié)槽內(nèi)急速長大,形成“壓槽”現(xiàn)象,損壞調(diào)節(jié)槽攪拌器,嚴(yán)重時引起整個系統(tǒng)堵塞,致使生產(chǎn)無法進(jìn)行。

發(fā)明內(nèi)容
為了確保硫化鋅精礦直接加壓浸出工藝的穩(wěn)定運(yùn)行,本發(fā)明旨在提供一種控制加壓浸出物料粒徑的方法。為了達(dá)到上述目的,本發(fā)明提供的技術(shù)方案為
一種控制硫化鋅精礦加壓浸出物料粒徑的方法,包括如下步驟
(1)將礦漿送入反應(yīng)器;反應(yīng)器中反應(yīng)條件如下反應(yīng)時間為I一2h,攪拌轉(zhuǎn)速為75—90r/min ;溫度為145— 155°C,優(yōu)選為150°C;礦漿酸度為20— 50g/L,優(yōu)選30g/L ;氧氣壓力為1000—1300kPa (g),優(yōu)選為1200 kPa (g);添加劑的加入率為I. O — I. 5kg/t,優(yōu)選為I. 5 kg/t ;所述添加劑由木質(zhì)磺酸鈣和堅木栲膠按質(zhì)量比1:0. 5—1. 5,優(yōu)選1:1組成;
(2)將經(jīng)反應(yīng)器反應(yīng)后排出的礦漿送入閃蒸槽進(jìn)行初步降溫,所述排出時的礦漿溫度為 145— 155°C,優(yōu)選 150°C ;壓力為 1000— 1300kPa (g),優(yōu)選 1200 kPa (g);初步降溫后的礦漿溫度為116 — 120°C,優(yōu)選120°C ;壓力為95— 105kPa (g),優(yōu)選100 kPa (g);
(3)將初步降溫后的礦漿送入調(diào)節(jié)槽進(jìn)一步攪拌降溫,控制礦漿在調(diào)節(jié)槽內(nèi)停留時間為30— 50min,優(yōu)選40min ;降溫后礦漿的溫度為90— 95°C,壓力為常壓,粒徑小于100 μ m。其中,以重量百分比計,步驟(I)所述礦漿濃度為65— 70%,其中,98%的礦漿粒徑小于44 μ m ;所述反應(yīng)器中的攪拌機(jī)選擇低轉(zhuǎn)速大直徑雙層攪拌機(jī);所述調(diào)節(jié)槽中的攪拌機(jī)選擇柔性傳動帶三層槳葉的攪拌機(jī),在反應(yīng)槽底部事故排出口設(shè)置備用泵。本發(fā)明方法可在現(xiàn)有技術(shù)的設(shè)備中實現(xiàn),所述設(shè)備包括反應(yīng)器,與反應(yīng)器連接的閃蒸槽和與閃蒸槽連接的調(diào)節(jié)槽。本發(fā)明還提供了一種用于上述方法的添加劑,所述添加劑由木質(zhì)磺酸鈣和堅木栲膠按質(zhì)量比1:0. 5-1. 5組成;所述添加劑中木質(zhì)磺酸鈣和堅木栲膠的質(zhì)量比為1:1。在上述操作條件下,硫化鋅精礦在反應(yīng)器內(nèi)停留I 2h,金屬鋅溶解形成硫酸鋅進(jìn)入溶液,硫被氧化,在150°C的溫度環(huán)境下為熔融單質(zhì)硫,與浸出過程中產(chǎn)生的鐵、鈣等沉淀入渣。在嚴(yán)格控制過程操作條件的情況下,既可以保證物料在反應(yīng)器內(nèi)不與未反應(yīng)的硫化鋅精礦形成包裹,使反應(yīng)過程中金屬鋅浸出率達(dá)到98%以上,又可以控制反應(yīng)后的渣漿
3在降溫降壓過程中粒徑范圍為50 100 μ m,從而確保上述步驟(3)的料漿從調(diào)節(jié)槽順利溢流排出,不形成“壓槽”現(xiàn)象,進(jìn)入后續(xù)液固分離工序。下面結(jié)合原理及優(yōu)點(diǎn)對本發(fā)明作進(jìn)一步說明
當(dāng)壓力為900 1300kPa時,在130 140°C溫度范圍內(nèi),硫的形態(tài)對生產(chǎn)過程造成不利影響的程度最嚴(yán)重。本發(fā)明避開此溫度范圍是關(guān)鍵,溫度控制主要靠調(diào)節(jié)進(jìn)入反應(yīng)器的蒸汽量及廢電解液加熱溫度。傳統(tǒng)硫化鋅精礦直接加壓浸出反應(yīng)過程中,一般選用的添加劑為木質(zhì)磺酸鈣,其分子式為C20H24Ca010S2,為一種高分子線形化合物,具有良好地擴(kuò)散性。然而單一的添加劑不能保證取得理想的效果。本發(fā)明方法選用木質(zhì)磺酸鈣和堅木栲膠(分子式為C76H52046)兩種添加劑(兩者的質(zhì)量比為1:1)來對熔融硫進(jìn)行分散,因為木質(zhì)磺酸鈣為分散劑,而堅木栲膠則是一種鞣劑,兩種添加劑的同時使用,可以分散熔融硫,控制包裹物粒徑的長大,使反應(yīng)器內(nèi)鋅精礦浸出反應(yīng)程度更完全,從而提高鋅的浸出率。對于所有的化學(xué)反應(yīng)而言,反應(yīng)器攪拌強(qiáng)度越大,物料接觸越充分,反應(yīng)越完全。硫化鋅精礦直接浸出為固液氣三相反應(yīng),反應(yīng)器攪拌機(jī)的設(shè)計和選型非常重要。本發(fā)明選用低轉(zhuǎn)速大直徑雙層攪拌機(jī)實現(xiàn)反應(yīng)器內(nèi)轉(zhuǎn)速75— 90r/min,用以保證物料的攪拌強(qiáng)度和攪拌均勻度。料漿從反應(yīng)器排出后,當(dāng)溫度降到120°C以下時,物料粒徑在繼續(xù)的降溫降壓過程中會有很大的差別。操作條件控制不當(dāng),粒徑會急劇長大,粒徑將超過200 μ m,甚至結(jié)塊,在調(diào)節(jié)槽內(nèi)沉槽,造成系統(tǒng)堵塞,致使調(diào)節(jié)槽攪拌器無法運(yùn)轉(zhuǎn),對攪拌器造成損壞。本發(fā)明選用合適容積的調(diào)節(jié)槽,控制物料在調(diào)節(jié)槽內(nèi)停留時間為40min左右,在較短的時間內(nèi)將溫度為116— 120°C,壓力為95— 105kPa(g)的料漿進(jìn)行降溫降壓,控制物料粒徑小于100 μ m,保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。為了阻止物料粒徑在調(diào)節(jié)槽內(nèi)長大,本發(fā)明方法使用的調(diào)節(jié)槽中選用柔性傳動帶三層槳葉的攪拌機(jī),通過充分?jǐn)嚢瑁稚⑽锪狭?,防止“壓槽”。另外,對物料粒徑長大趨勢必須有預(yù)見性。因此本發(fā)明在調(diào)節(jié)槽底部事故排出口設(shè)置有備用泵,一旦發(fā)現(xiàn)物料粒徑長大,可迅速啟動備用泵抽出料漿,防止調(diào)節(jié)槽堵塞,維持生產(chǎn)正常進(jìn)行。本發(fā)明通過對硫化鋅精礦加壓浸出過程以上操作條件的控制,解決了調(diào)節(jié)槽的堵塞,保證了生產(chǎn)系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)行,提高了系統(tǒng)的生產(chǎn)效率。通過采用兩種浸出添加劑,與單一添加劑相比,添加劑的單耗由每噸精礦2kg降低到I. 5kg,降幅達(dá)25 30%,降低了生產(chǎn)成本。由于有效添加劑的加入,避免了浸出過程中熔融硫?qū)ξ捶磻?yīng)精礦的包裹,使精礦反應(yīng)更加完全,浸出率達(dá)到98 98. 5%,提高了資源利用率。


圖I為本發(fā)明方法的工藝流程圖。具體實施方法實施例I
一種控制硫化鋅精礦加壓浸出物料粒徑的方法,所述方法在如下設(shè)備中實現(xiàn)所述設(shè)備包括反應(yīng)器,與反應(yīng)器連接的閃蒸槽和與閃蒸槽連接的調(diào)節(jié)槽;包括如下步驟
4(1)將礦漿送入反應(yīng)器;反應(yīng)器中反應(yīng)條件如下反應(yīng)時間為I一2h,攪拌轉(zhuǎn)速為75—90r/min ;溫度為150。。;礦漿酸度為30g/L ;氧氣壓力為1200 kPa (g);添加劑的加入率為
I.5 kg/t ;所述添加劑由木質(zhì)磺酸鈣和堅木栲膠按質(zhì)量比1:1組成;
(2)將經(jīng)反應(yīng)器反應(yīng)后排出的礦漿送入閃蒸槽進(jìn)行初步降溫,所述排出時的礦漿溫度為150°C ;壓力為1200 kPa (g);初步降溫后的礦漿溫度為120°C ;壓力為100 kPa (g);
(3)將初步降溫后的礦漿送入調(diào)節(jié)槽進(jìn)一步攪拌降溫,控制礦漿在調(diào)節(jié)槽內(nèi)停留時間為40min ;降溫后礦漿的溫度為90— 95°C,壓力為常壓,粒徑小于100 μ m。其中,以重量百分比計,步驟(I)所述礦漿濃度為65— 70%,其中,98%的礦漿粒徑小于44 μ m ;所述反應(yīng)器中的攪拌機(jī)選擇低轉(zhuǎn)速大直徑雙層攪拌機(jī);所述調(diào)節(jié)槽中的攪拌機(jī)選擇柔性傳動帶三層槳葉的攪拌機(jī),在反應(yīng)槽底部事故排出口設(shè)置備用泵。實施例2
一種用于實施例所述方法的添加劑,該添加劑由木質(zhì)磺酸鈣和堅木栲膠按質(zhì)量比1:1組成。
權(quán)利要求
1.一種控制硫化鋅精礦加壓浸出物料粒徑的方法,其特征在于,所述方法包括如下步驟(1)將礦漿送入反應(yīng)器;反應(yīng)器中反應(yīng)條件如下反應(yīng)時間為I一2h,攪拌轉(zhuǎn)速為75—90r/min,溫度為145— 155°C,礦漿酸度為20—50g/L,氧氣壓力為1000— 1300kPa(g),添加劑的加入率為I. 0—1. 5kg/t ;所述添加劑由木質(zhì)磺酸鈣和堅木栲膠按質(zhì)量比1:0. 5—1. 5組成;(2)將經(jīng)反應(yīng)器反應(yīng)后排出的礦漿送入閃蒸槽進(jìn)行初步降溫,所述排出時的礦漿溫度為145— 155°C,壓力為1000— 1300kPa(g),初步降溫后的礦漿溫度為116 — 120°C,壓力為95—105kPa (g);(3)將初步降溫后的礦漿送入調(diào)節(jié)槽進(jìn)一步攪拌降溫,控制礦漿在調(diào)節(jié)槽內(nèi)停留時間為30— 50min,降溫后礦漿的溫度為90— 95°C,壓力為常壓,粒徑小于100 μ m。
2.如權(quán)利要求I所述的方法,其特征在于,以重量百分比計,步驟(I)所述礦漿濃度為65— 70%,其中,98%的礦漿粒徑小于44 μ m。
3.如權(quán)利要求I所述的方法,其特征在于,步驟(I)所述添加劑中木質(zhì)磺酸鈣和堅木栲膠的質(zhì)量比為1:1。
4.如權(quán)利要求I所述的方法,其特征在于,所述反應(yīng)器中的攪拌機(jī)選擇低轉(zhuǎn)速大直徑雙層攪拌機(jī)。
5.如權(quán)利要求I所述的方法,其特征在于,所述調(diào)節(jié)槽中的攪拌機(jī)選擇柔性傳動帶三層槳葉的攪拌機(jī),在反應(yīng)槽底部事故排出口設(shè)置備用泵。
6.一種用于權(quán)利要求I至5任一項所述方法的添加劑,其特征在于,所述添加劑由木質(zhì)磺酸鈣和堅木栲膠按質(zhì)量比1:0. 5—1. 5組成。
7.如權(quán)利要求6所述的添加劑,其特征在于,所述添加劑中木質(zhì)磺酸鈣和堅木栲膠的質(zhì)量比為1:1。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種控制硫化鋅精礦加壓浸出物料粒徑的方法,該方法通過對硫化鋅精礦加壓浸出過程操作條件的控制,解決了調(diào)節(jié)槽的堵塞問題,保證了生產(chǎn)系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)行,提高了系統(tǒng)的生產(chǎn)效率。通過采用兩種浸出添加劑,與單一添加劑相比,添加劑的單耗由每噸精礦2kg降低到1.5kg,降幅達(dá)25~30%,降低了生產(chǎn)成本。由于有效添加劑的加入,避免了浸出過程中熔融硫?qū)ξ捶磻?yīng)精礦的包裹,使精礦反應(yīng)更加完全,浸出率達(dá)到98~98.5%,提高了資源利用率。
文檔編號C22B3/02GK102925680SQ20121047437
公開日2013年2月13日 申請日期2012年11月21日 優(yōu)先權(quán)日2012年11月21日
發(fā)明者謝冰, 陳龍義, 仝一喆, 陳阜東, 何醒民 申請人:長沙有色冶金設(shè)計研究院有限公司
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