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一種燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組滑參數(shù)停機方法

文檔序號:8427444閱讀:1091來源:國知局
一種燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組滑參數(shù)停機方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及電廠發(fā)電技術(shù)領(lǐng)域,更具體地說,涉及一種燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組滑參數(shù)停機方法。
【背景技術(shù)】
[0002]燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組由燃氣輪機、蒸汽輪機、余熱鍋爐以及發(fā)電機等組成。燃氣輪機、蒸汽輪機及發(fā)電機由GE公司成套提供的MK VI系統(tǒng)控制,余熱鍋爐及輔助設(shè)備由美國西屋愛默生公司提供的分散控制系統(tǒng)(DCS)控制。具體地,燃氣輪機由一臺18級的軸流式壓氣機、一個由18個低NOx燃燒器組成的燃燒系統(tǒng)、一臺3級透平和燃機輔助系統(tǒng)組成。蒸汽輪機型號為#158 (D10優(yōu)化型),為三壓、一次中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、(沖動式無抽汽)純凝式機組。汽輪機高中壓缸為高中壓合缸,低壓缸為雙流程向下排汽形式。余熱鍋爐(HRSG)型號為NG-109FA-R,由杭州鍋爐集團有限公司生產(chǎn)的三壓,一次中間再熱、臥式、無補燃、自然循環(huán)余熱鍋爐。高、中、低三個汽包前都有省煤器模塊,汽包下都有蒸發(fā)器模塊,汽包出口都有過熱器模塊,汽機高壓缸排汽和中壓過熱器出口的蒸汽混合經(jīng)再熱器加熱后到中壓缸作功,高壓過熱器通過一級減溫水減溫來保證高壓主蒸汽溫度不超限,再熱蒸汽有一級減溫水控制再熱蒸汽溫度在規(guī)定范圍內(nèi)。低壓省煤器有再循環(huán)泵提高低壓省煤器入口水溫,防止產(chǎn)生煙氣低溫腐蝕。高中壓汽包和中低壓汽包之間有聯(lián)絡(luò)門,在啟動時可以由上一級汽包給下一級汽包補充蒸汽,加快啟動速度。
[0003]燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組在電網(wǎng)中定位于調(diào)峰運行,晝開夜停的運行方式較多,相應(yīng)的設(shè)備檢查周期也短。停機后要進行本體檢查,壓氣機葉片檢查,進口可轉(zhuǎn)導葉檢查,燃氣透平靜葉檢查都需要在大軸靜止的情況下進行,而根據(jù)設(shè)備制造商的規(guī)定,燃氣輪機輪間溫度在65°C下,汽輪機金屬溫度在260°C以下可停止連續(xù)盤車。
[0004]現(xiàn)有技術(shù)中,雖然燃氣輪機溫度可以通過冷拖方式來加快冷卻,但蒸汽輪機沒有配備快速冷卻裝置,只能靠自然冷卻。一般來說,要停盤車,大約需要在停機7天后進行,其耗費時間較長,降低了燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組的效益。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0005]本發(fā)明要解決的技術(shù)問題在于,針對現(xiàn)有技術(shù)的上述缺陷,提供一種能夠大幅度提高燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組的效益的滑參數(shù)停機方法。
[0006]本發(fā)明解決其技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是:構(gòu)造了一種燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組滑參數(shù)停機方法,包括以下步驟:
[0007]S1、將輔助蒸汽切至燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組中壓蒸汽供給;
[0008]S2、將燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組的負荷減至150MW,控制高壓減溫水調(diào)節(jié)閥以及再熱減溫水調(diào)節(jié)閥的開度,以使得高壓主蒸汽溫度與再熱蒸汽溫度處于540°C?545°C ;
[0009]S3、將燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組的負荷減至140MW,手動關(guān)閉中壓并汽門與低壓進汽門;
[0010]S4、當中壓缸和低壓缸退汽后,減緩燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組的減負荷速率,以使得燃氣輪機的排煙溫度控制在560 °C?565 °C ;
[0011]S5、將高壓旁路閥門的壓力設(shè)定為8.0MPa,在燃氣輪機控制系統(tǒng)界面手動退出進汽壓力控制,保持高壓主汽閥與中壓主汽閥處于全開狀態(tài);
[0012]S6、在分散控制系統(tǒng)投入手動溫度匹配程序,將溫度匹配程序的匹配溫度設(shè)定為560 0C ;
[0013]S7、當燃氣輪機控制系統(tǒng)中溫度匹配條件滿足后,投入燃氣輪機控制系統(tǒng)中的溫度匹配程序;
[0014]S8、手動降低燃氣輪機控制系統(tǒng)中的溫度匹配值以及控制高壓減溫水調(diào)節(jié)閥的開度,以控制高壓主蒸汽溫度比蒸汽輪機金屬溫度低5°C?10°C,且高壓主蒸汽溫度下降的速率小于1.0°C /min ;
[0015]S9、保持燃氣輪機的排煙溫度不變,控制高壓減溫水調(diào)節(jié)閥以及再熱減溫水調(diào)節(jié)閥的開度,以使得高壓主蒸汽溫度降低10°c,并將燃氣輪機控制系統(tǒng)中的溫度匹配值降低20°C,再將燃氣輪機的燃燒模式由先導預(yù)混切換至次先導預(yù)混;
[0016]S10、關(guān)閉高壓減溫水調(diào)節(jié)閥,調(diào)整燃氣輪機控制系統(tǒng)中的溫度匹配值以使得高壓主蒸汽溫度比蒸汽輪機金屬溫度低5°C?10°C ;
[0017]S11、當高壓主蒸汽溫度降至480°C以下時,在凝結(jié)水泵入口加入十八胺藥劑;
[0018]S12、降低燃氣輪機控制系統(tǒng)中的溫度匹配值,使得高壓主汽溫度降至440°C ;
[0019]S13、在燃氣輪機控制系統(tǒng)中的蒸汽輪機控制界面,將蒸汽輪機目標負荷手動設(shè)置為零;
[0020]S14、關(guān)閉高壓主汽閥,退出燃氣輪機控制系統(tǒng)中的溫度匹配程序,當燃氣輪機的進口可轉(zhuǎn)導葉關(guān)閉至49°的開度時,發(fā)出停機令;
[0021]S15、當高壓缸和中壓缸退汽后,將低壓缸冷卻蒸汽切至輔助蒸汽供應(yīng);
[0022]S16、燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組解列。
[0023]在本發(fā)明所述的燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組滑參數(shù)停機方法中,在所述步驟S7中,所述溫度匹配條件為燃氣輪機的轉(zhuǎn)速基準(TNR)大于100.4%,且燃氣輪機的排氣溫度在3710C -566°C之間。
[0024]實施本發(fā)明的燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組滑參數(shù)停機方法,具有以下有益效果:(I)利用所述滑參數(shù)停機方法,將蒸汽輪機金屬溫度由正常停機時的530°C降至371°C,停運盤車時間由正常停機的7天縮短為4天,大幅度地提高了燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組的效益;
(2)通過所述滑參數(shù)停機方法,控制高壓主蒸汽在480°C以下時加入十八胺藥劑對熱力系統(tǒng)中的蒸汽管道進行保養(yǎng),大大地避免了燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組熱力系統(tǒng)管道的腐蝕,延長了燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組的使用壽命,減少了日常的運營維護費用;(3)所述滑參數(shù)停機此方法在實施過程中無需額外安裝其他設(shè)備,更無需對設(shè)備進行技改,完全利用現(xiàn)有設(shè)備,通過改進操作方法即可實施;(4)所述滑參數(shù)停機方法操作簡便,對現(xiàn)場操作人員進行相關(guān)的培訓即可實施,成本低,實施效果好;(5)所述滑參數(shù)停機方法大大地提高了燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組的調(diào)峰性能,尤其是在迎峰度夏、迎峰度冬期間,有力地支持了電網(wǎng)的調(diào)峰,同時又提高了機組處理異常工況的能力。
【附圖說明】
[0025]下面將結(jié)合附圖及實施例對本發(fā)明作進一步說明,附圖中:
[0026]圖1是本發(fā)明較佳實施例提供的燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組的滑參數(shù)停機原理框圖。
【具體實施方式】
[0027]為了對本發(fā)明的技術(shù)特征、目的和效果有更加清楚的理解,現(xiàn)對照附圖詳細說明本發(fā)明的【具體實施方式】。
[0028]如圖1所示,本發(fā)明的較佳實施例提供一種燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組滑參數(shù)停機方法,用于加快停機時間以提高燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組的效益。燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組包括燃氣輪機1、蒸汽輪機2、余熱鍋爐3以及發(fā)電機(未標號)。燃氣輪機1、蒸汽輪機2、余熱鍋爐3以及發(fā)電機為現(xiàn)有技術(shù)中常見的結(jié)構(gòu),燃氣輪機1、蒸汽輪機2、余熱鍋爐3以及發(fā)電機之間的連接方式亦為現(xiàn)有技術(shù),在此不再贅述。
[0029]具體地,燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組滑參數(shù)停機方法包括以下步驟:
[0030]S1、將輔助蒸汽切至燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組中壓蒸汽供給。
[0031]該步驟中,余熱鍋爐3中的中壓汽包31的出氣端與輔助蒸汽母管4相連通時,即可實現(xiàn)輔助蒸汽切至燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組中壓蒸汽供給,以確保燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組停運過程中軸封(未圖示)蒸汽壓力供應(yīng)穩(wěn)定,燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組能夠安全停運。
[0032]S2、將燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組的負荷減至150MW,控制高壓減溫水調(diào)節(jié)閥5以及再熱減溫水調(diào)節(jié)閥6的開度,以使得高壓主蒸汽溫度與再熱蒸汽溫度處于540°C?545°C。
[0033]該步驟中,燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組的負荷減至150麗時,控制高壓減溫水調(diào)節(jié)閥5以及再熱減溫水調(diào)節(jié)閥6的開度以保持充足的高壓減溫水量以及再熱減溫水量,在滿足安全的技術(shù)規(guī)范下,能夠降低高壓主蒸汽以及再熱蒸汽的溫度,從而達到降低蒸汽輪機2的金屬溫度的目的。
[0034]S3、將燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組的負荷減至140MW,手動關(guān)閉中壓并汽門7與低壓進汽門8。
[0035]該步驟中,手動關(guān)閉中壓并汽門7與低壓進汽門8時,使得蒸汽輪機2中的中壓缸22退出中壓蒸汽進汽,低壓缸23退出低壓蒸汽進汽。
[0036]S4、當中壓缸22和低壓缸23退汽后,減緩燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組的減負荷速率,以使得燃氣輪機I的排煙溫度控制在560°C?565°C。
[0037]該步驟中,通過控制燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組的減負荷速率,能夠減緩燃氣輪機I的排煙溫度下降速率,使得燃氣輪機I的排煙溫度控制在560°C?565°C。
[0038]S5、將高壓旁路閥門9的壓力設(shè)定為8.0MPa,在燃氣輪機I控制系統(tǒng)界面手動退出進汽壓力控制,保持高壓主汽閥11與中壓主汽閥12處于全開狀態(tài)。
[0039]實施該步驟,能夠有效地防止高壓主汽閥11關(guān)閉。本實施例中,中壓主汽閥12設(shè)置有兩個,兩個中壓主汽閥12分別連接在中壓缸22的兩個進汽口。
[0040]S6、在分散控制系統(tǒng)
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