專利名稱:一種新的窯工況控制工藝方法
技術領域:
本發(fā)明涉及一種新的窯工況控制工藝方法,它是通過對窯尾熱生料進行熒光分
析,對窯工況進行操作指導,提高控制水平,減少誤操作的發(fā)生,達到節(jié)能并提高產品質量 的效果。
背景技術:
傳統(tǒng)方法是通過氣體分析儀,對窯尾煙氣室S02、 C0、 02、 N0X進行檢測,或通過各種 操作參數(shù)對窯系統(tǒng)運轉狀況進行操作控制。而在實際的生產中,由于氣體取樣工作在高溫、 粉塵濃度高的環(huán)境,取氣管道經常堵塞,導致氣體分析儀的維修量大,通常不能處于正常工 作狀態(tài),與需要連續(xù)工作的要求有很大的差異,對掌握窯況意義不大。而各參數(shù)變化一般不 是很明顯, 一旦出現(xiàn)明顯變化,說明工藝狀況已經非常紊亂,只能通過人工現(xiàn)場處理后方能 恢復。
發(fā)明內容
本發(fā)明的目的是解決對水泥窯工況進行快速診斷的問題,采用創(chuàng)新思維,利用熒 光分析儀代替原有的氣體分析儀,通過對水泥工藝中窯尾熱生料中Cl、 K、 S的快速分析檢 測,準確有效的掌握水泥窯的工況,從而很好的指導水泥生產的一種新的窯工況控制工藝 方法。 本發(fā)明的目的是由以下技術方案實現(xiàn)的,它包括以下步驟 1、通過高溫取樣裝置直接截取水泥窯窯尾熱5級筒熱生料樣品; 2、然后用熒光分析儀對樣品中的S、 Cl、 K三元素及其氧化物的百分含量進行檢 3、檢測數(shù)據(jù)出來后直接傳送回中央控制室,通過數(shù)據(jù)變化可及時了解窯況,隨時 監(jiān)控,及時解決。
根據(jù)上述不同時段檢測出來的不同數(shù)據(jù)來判斷窯況 ①當熱生料中的Na20+K20+Cl > 5. 5%時,工藝事故處于多發(fā)狀態(tài)(容易結皮、滾 球); @當熱生料中的303> 1.5%時,且熱生料中氯是熟料中氯的2倍以上,窯系統(tǒng)處 于還原氣氛; ③當熱生料中K20 > 3 % ,且Cl 、 S03均< 0. 8 %時,熟料中的硫堿比失衡,將會影響 水泥性能,應及時調整; ④當熱生料中C1 > 1.5%,K20> 1.0%時,可證明原材料氯含量太高,對窯況影響
較大,應及時調整。 工作原理 在水泥回轉窯煅燒熟料的過程中,由于燒成帶溫度較高,隨原燃材料帶入的有害 元素Cl、K會形成KC1 ,并在窯內隨溫度不斷升高而揮發(fā)出來形成蒸氣向窯尾分解爐和預熱器方向運動,在預熱器內通過熱交換,氣體溫度下降,KC1形成結晶微粒被粘附在生料顆粒 表面并被重新帶回窯內,如此反復,窯尾熱生料中的C1、K含量會不斷增加,工藝上稱這一 現(xiàn)象為循環(huán)富集。 另外,熟料煅燒所使用的燃煤會帶入大量的S,燃燒后形成的S(^會被物料吸收形 成硫酸鹽隨熟料帶出,但如果窯操作不當,煤粉沒有完全燃燒而產生了還原氣氛CO,則原本 能隨熟料走掉的硫酸鹽便被CO還原成不穩(wěn)定的亞硫酸鹽,亞硫酸鹽分解形成S02和金屬氧 化物0 20-1 代表鉀或鈉),S02以氣體形式向窯尾分解爐和預熱器方向運動,在預熱器內重 新生成硫酸鹽被帶回窯內。如果還原氣氛持續(xù)存在,則硫的循環(huán)會持續(xù)增加,使窯尾熱生料 中S的含量不斷上升,當S、C1、K含量超過一定總量時,物料粘性會急劇增加,形成分解爐結 皮堵塞。反應方程式如下 S+02 = = S02個,R20+S02 = = R2S03, 2R2S03+02 = = 2R2S04
R2S04+C0 = = R20+S02個+C02個 因此,監(jiān)控熱生料中S、 Cl、 K的含量,提前預告結皮堵塞的危險,對窯系統(tǒng)的安全 運行將起到非常重要的作用。 創(chuàng)新點(本發(fā)明中S、C1、K三元素中的K不僅僅代表鉀,還包括鈉,因鉀和鈉為同 族元素,因此以K為代表簡稱S、 Cl、 K三元素) 1、通過對S、K、C1在窯內活動規(guī)律的研究,掌握了回轉窯工況變化的規(guī)律,并通過 對其含量的測定,提供了一套與傳統(tǒng)方法不同的窯操作與控制方法。 2、對窯內還原氣氛的測定不是直接檢測CO,而是檢測由CO造成的三氧化硫含量 的變化,這種檢測三氧化硫含量的變化的方法與窯工藝的關系更加密切,數(shù)據(jù)參考價值更 大,而裝置的可靠性也更高。 3、傳統(tǒng)控制方法中,對窯尾熱生料是不做成分檢測的,提出對熱生料進行有害元 素檢測,在方法上也是一大創(chuàng)新。 4、開發(fā)了專業(yè)用途的三元素S、K、C1快速檢測儀,即熒光分析儀。 本發(fā)明的優(yōu)點將熒光分析儀運用到對窯尾熱生料中有害元素S、 K、 Cl的含量的
分析檢測,檢測結果快速、準確,能及時反映出窯系統(tǒng)的微小變化,可對窯工況進行操作指
導,提高控制水平,減少誤操作的發(fā)生,達到節(jié)能、并提高產品質量的效果。
圖1為一種新的窯工況控制工藝方法的流程圖。 圖中1.水泥窯,2.熒光分析儀,3.中央控制室,水泥窯與熒光分析儀之間的箭頭 表示取樣,熒光分析儀與中央控制室之間的箭頭表示數(shù)據(jù)傳輸。
具體實施例方式
本發(fā)明所述的一種新的窯工況控制工藝方法的實施例,如圖1所示,它包括以下 步驟 1、通過高溫取樣裝置直接截取水泥窯窯尾熱5級筒熱生料樣品; 2、然后用熒光分析儀對樣品中的S、 Cl、 K三元素及其氧化物的百分含量進行檢
3、檢測數(shù)據(jù)出來后直接傳送回中央控制室,通過數(shù)據(jù)變化可及時了解窯況,隨時 監(jiān)控,及時調整窯的工藝狀況。
根據(jù)上述不同時段檢測出來的不同數(shù)據(jù)來判斷窯況 ①當熱生料中的Na20+K20+Cl > 5. 5%時,工藝事故處于多發(fā)狀態(tài)(容易結皮、滾 球);本實施例中,熱生料中的N^0+K20+C1〉6. 5% ,工藝事故處于容易結皮、滾球等多發(fā)狀 態(tài),需要調整窯工藝參數(shù)。 ②當熱生料中的S03 > 1. 5%時,且熱生料中氯是熟料中氯的2倍以上,窯系統(tǒng)處 于還原氣氛;本實施例中,熱生料中的S03 > 1. 8%,且熱生料中氯是熟料中氯的2倍以上, 窯系統(tǒng)處于還原氣氛;需要調整窯系統(tǒng)工藝控制參數(shù)。 ③當熱生料中K20 > 3X,且C1、S03均〈0. 8%時,熟料中的硫堿比失衡,將會影響 水泥性能,應及時調整;本實施例中,熱生料中1(20> 4X,且C1、 503均< 0. 7%,熟料中的 硫堿比失衡,將會影響水泥性能,應及時調整硫堿比值。 ④當熱生料中C1 > 1.5%,K20> 1.0%時,可證明原材料氯含量太高,對窯況影響 較大,應及時調整。本實施例中,熱生料中Cl > 1.6%, K20 > 1.2%,可證明原材料氯含量 太高,對窯況影響較大,應及時調整窯工藝參數(shù)。
本發(fā)明中的百分含量均指重量百分含量。
權利要求
一種新的窯工況控制工藝方法,其特征在于它包括以下步驟(1)通過高溫取樣裝置直接截取水泥窯窯尾熱5級筒熱生料樣品;(2)用熒光分析儀對樣品中的S、Cl、K三元素及其氧化物的百分含量進行檢測;(3)檢測數(shù)據(jù)出來后直接傳送回中央控制室,通過數(shù)據(jù)變化可及時了解窯況,隨時監(jiān)控,及時調整。
2. 如權利要求1所述的一種新的窯工況控制工藝方法,其特征在于根據(jù)上述不同時 段檢測出來的不同數(shù)據(jù)來判斷窯況① 當熱生料中的Na20+K20+Cl > 5. 5%時,工藝事故處于容易結皮、滾球等多發(fā)狀態(tài);② 當熱生料中的S03 > 1. 5%時,且熱生料中氯是熟料中氯的2倍以上,窯系統(tǒng)處于還 原氣氛;③ 當熱生料中K20 > 3 % ,且Cl 、 S03均< 0. 8 %時,熟料中的硫堿比失衡,將會影響水泥 性能,應及時調整;④ 當熱生料中C1 > 1.5%, K20> 1.0%時,可證明原材料氯含量太高,對窯況影響較 大,應及時調整。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種新的窯工況控制工藝方法,它包括以下步驟通過高溫取樣裝置直接截取水泥窯窯尾熱5級筒熱生料樣品;然后用熒光分析儀對樣品中的S、Cl、K三元素及其氧化物的百分含量進行檢測;檢測數(shù)據(jù)出來后直接傳送回中央控制室,通過數(shù)據(jù)變化可及時了解窯況,隨時監(jiān)控,及時調整。本發(fā)明的優(yōu)點將熒光分析儀運用到對窯尾熱生料中有害元素S、K、Cl的含量的分析檢測,檢測結果快速、準確,能及時反映出窯系統(tǒng)的微小變化,可對窯工況進行操作指導,提高控制水平,減少誤操作的發(fā)生,達到節(jié)能、并提高產品質量的效果。
文檔編號F27D19/00GK101718501SQ200910237339
公開日2010年6月2日 申請日期2009年11月10日 優(yōu)先權日2009年11月10日
發(fā)明者張覬, 熊云貴 申請人:北京金隅紅樹林環(huán)保技術有限責任公司