本發(fā)明涉及一種用于地鐵車輪踏面的固體摩擦調(diào)節(jié)劑。
背景技術(shù):
同外界大氣環(huán)境相比,地鐵隧道內(nèi)空氣干燥、濕度低。地鐵車輪在干態(tài)工況下運(yùn)行時,輪軌界面的黏著系數(shù)(輪軌界面?zhèn)鬟f的切向力與垂向載荷重的比值定義為黏著系數(shù))相對較高,也即動輪踏面和鋼軌接觸面間的摩擦阻力(黏著力)較大,鋼軌和車輪的磨損和波磨(鋼軌的波浪形磨耗)比較嚴(yán)重,這也會造成地鐵車輪多邊形的形成和快速發(fā)展。使用輪軌固體潤滑劑或潤滑脂可使黏著系數(shù)降低至0.1以下,能有效降低車輪輪緣與鋼軌側(cè)面的磨損。由于列車制動和牽引的需要,車輪踏面與鋼軌軌面之間的黏著系數(shù)不能低于0.2;黏著系數(shù)降低至0.1以下,會嚴(yán)重影響列車制動和牽引性能。因此,現(xiàn)有固體輪軌潤滑劑不能直接用于車輪踏面與鋼軌軌面之間黏著系數(shù)的調(diào)控。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明的第一目的是提供一種用于地鐵車輪踏面的固體摩擦調(diào)節(jié)劑,該固體摩擦調(diào)節(jié)劑能將輪軌黏著系數(shù)從0.5~0.6降低到0.2~0.3,在保證列車具有良好的牽引和制動性能的前提下,最大程度地減小了鋼軌和車輪的磨損和波磨,延長輪軌的服役時間,降低地鐵車輛的運(yùn)營成本。
本發(fā)明實(shí)現(xiàn)其第一發(fā)明目的所采用的技術(shù)方案是,一種用于地鐵車輪踏面的固體摩擦調(diào)節(jié)劑,其原料組成及質(zhì)量配比為:40~50份的聚四氟乙烯、15~25份的二硫化鉬粉末、5~10份的滑石粉末。
本發(fā)明的第二目的是提供一種制備上述用于地鐵車輪踏面的固體摩擦調(diào)節(jié)劑的方法,該方法的制備工藝簡單,制備成本低,便于固體摩擦調(diào)節(jié)劑的推廣利用。
本發(fā)明實(shí)現(xiàn)其第二發(fā)明目的所采用的技術(shù)方案是,一種上述的用于地鐵車輪踏面的固體摩擦調(diào)節(jié)劑的方法,其步驟是:將所述配比的三種原料置于60~90℃干燥箱進(jìn)行干燥10~15分鐘,然后用混料機(jī)攪拌均勻,再用硫化機(jī)在150~170℃、3~5mpa下壓型保壓20~30分鐘,最后冷卻固化成型,即得。
進(jìn)一步,本發(fā)明的二硫化鉬粉末的粒度為125~300目,滑石粉末的粒度為2000目。
使用時,將本發(fā)明的固體摩擦調(diào)節(jié)劑通過車體底部、車輪旁的摩擦調(diào)節(jié)劑涂覆機(jī)構(gòu)將其持續(xù)壓涂于地鐵車輪踏面;即可使運(yùn)行的地鐵車輛的輪軌界面黏著系數(shù)降低,繼而減緩輪軌的磨損、鋼軌波磨。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的有益效果是:
一、本發(fā)明通過聚四氟乙烯作為基體將二硫化鉬、滑石硫化固結(jié)在一起。使用時,將其施壓涂覆于地鐵車輪踏面。調(diào)節(jié)劑中二硫化鉬、滑石均是減磨材料,兩種材料同時作用,有效降低了車輪摩擦阻力。
實(shí)驗(yàn)證明,使用本發(fā)明的固體摩擦調(diào)節(jié)劑,干態(tài)條件下可將輪軌黏著系數(shù)從0.5~0.6降低到0.2~0.3。也即將地鐵列車的輪軌黏著系數(shù)從過高的0.5~0.6降低至列車制動和牽引所需要的黏著系數(shù)0.3左右??梢?,使用本發(fā)明的固體摩擦調(diào)節(jié)劑,既可以很好地保證列車的牽引和制動,又盡最大可能地減小摩擦過剩的情況,減小鋼軌和車輪的磨損和波磨,延長輪軌的服役時間,降低地鐵車輛的運(yùn)營成本。
二、固體摩擦調(diào)節(jié)劑是在3~5mpa壓力、150~170℃溫度下硫化固結(jié)而成,其結(jié)構(gòu)致密,避免氣孔的產(chǎn)生,提高了調(diào)節(jié)劑密度,進(jìn)一步提高其減磨性能和使用壽命。
下面結(jié)合附圖和具體實(shí)施方式對本發(fā)明作進(jìn)一步的詳細(xì)說明。
附圖說明
圖1是干態(tài)條件下未使用固體摩擦調(diào)節(jié)劑、使用本發(fā)明固體摩擦調(diào)節(jié)劑、使用現(xiàn)有固體潤滑劑(浙江寶晟生產(chǎn)的型號為bsp-1規(guī)格為20×42×150)下,黏著系數(shù)隨著滑差變化的黏滑曲線。
圖2是固體摩擦調(diào)節(jié)劑先使用一段時間、再停止使用一段時間,再使用一段時間、最后停止使用一段時間的全過程的黏著系數(shù)隨著時間變化的曲線。
圖3是固體摩擦調(diào)節(jié)劑實(shí)驗(yàn)條件下的使用過程中磨損率隨時間變化的曲線圖。
圖4是車輪和鋼軌在實(shí)驗(yàn)前、不使用調(diào)節(jié)劑1.2萬次循環(huán)和使用本發(fā)明的固體摩擦調(diào)節(jié)劑1.2萬次循環(huán)后的硬度對比圖。
具體實(shí)施方式
實(shí)施例1
本發(fā)明的一種具體實(shí)施方式是,一種用于地鐵車輪踏面的固體摩擦調(diào)節(jié)劑,其原料組成及質(zhì)量配比為:40份的聚四氟乙烯、25份的二硫化鉬粉末、5份的滑石粉末。本例的二硫化鉬粉末的粒度為125目,滑石粉末的粒度為2000目。
一種制備本例的用于地鐵車輪踏面的固體摩擦調(diào)節(jié)劑的方法,其步驟是:將所述配比的三種原料置于60℃干燥箱進(jìn)行干燥10分鐘,然后用混料機(jī)攪拌均勻,再用硫化機(jī)在170℃、5mpa下壓型保壓20分鐘,最后冷卻固化成型,即得。
實(shí)施例2
本發(fā)明的一種具體實(shí)施方式是,一種用于地鐵車輪踏面的固體摩擦調(diào)節(jié)劑,其原料組成及質(zhì)量配比為:50份的聚四氟乙烯、15份的二硫化鉬粉末、10份的滑石粉末。
本例的二硫化鉬粉末的粒度為300目,滑石粉末的粒度為2000目。
一種制備本例的用于地鐵車輪踏面的固體摩擦調(diào)節(jié)劑的方法,其步驟是:將所述配比的三種原料置于90℃干燥箱進(jìn)行干燥15分鐘,然后用混料機(jī)攪拌均勻,再用硫化機(jī)在150℃、3mpa下壓型保壓30分鐘,最后冷卻固化成型,即得。
實(shí)施例3
本發(fā)明的一種具體實(shí)施方式是,一種用于地鐵車輪踏面的固體摩擦調(diào)節(jié)劑,其原料組成及質(zhì)量配比為:45份的聚四氟乙烯、20份的二硫化鉬粉末、7份的滑石粉末。
本例的二硫化鉬粉末的粒度為200目,滑石粉末的粒度為2000目。
一種制備本例的用于地鐵車輪踏面的固體摩擦調(diào)節(jié)劑的方法,其步驟是:將所述配比的三種原料置于80℃干燥箱進(jìn)行干燥13分鐘,然后用混料機(jī)攪拌均勻,再用硫化機(jī)在160℃、4mpa下壓型保壓25分鐘,最后冷卻固化成型,即得。
使用實(shí)驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)在mjp-30a型滾動接觸疲勞試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行,試樣外徑60mm,內(nèi)徑60mm,試樣接觸寬度8mm,模擬轉(zhuǎn)速500r/min,試驗(yàn)滑差為0.24%~8.02%,試驗(yàn)時間為60分鐘。
首先,在干態(tài)工況下預(yù)磨5分鐘,使試樣表面的黏著系數(shù)達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。然后將準(zhǔn)備好的固體摩擦調(diào)節(jié)劑試樣裝入調(diào)節(jié)劑涂覆機(jī)構(gòu),讓固體摩擦調(diào)節(jié)劑與車輪試樣表面緊密接觸,同時使車輪試樣滾動;即將本發(fā)明的固體摩擦調(diào)節(jié)劑持續(xù)均勻涂抹分布在輪軌試樣表面。
從開始的滑差值0.24%,每隔3分鐘增加0.5%,重復(fù)增加16次,直到滑差值達(dá)到8.5%。通過上述重復(fù)的實(shí)驗(yàn)得到的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),得到黏著-蠕滑曲線如圖1所示。輪軌純干態(tài)(未添加任何調(diào)節(jié)劑)下的黏著系數(shù)達(dá)到穩(wěn)定的值為0.62左右,添加摩擦調(diào)節(jié)劑后達(dá)到穩(wěn)定的黏著系數(shù)值為0.22。
從圖1中的黏著-蠕滑曲線可以看出,位于初始階段,黏著系數(shù)會隨著滑差增大而變大。當(dāng)滑差增加大到3%左右時,黏著系數(shù)基本趨于穩(wěn)定。干態(tài)工況下下,黏著系數(shù)在0.6左右達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。而添加本發(fā)明固體摩擦調(diào)節(jié)劑后,輪軌界面的黏著系數(shù)達(dá)到穩(wěn)定的黏著系數(shù)在0.22左右;而使用現(xiàn)有固體潤滑劑后,輪軌界面的黏著系數(shù)達(dá)到穩(wěn)定的黏著系數(shù)在0.1以下。
可見,干態(tài)工況下,黏著系數(shù)在0.6,輪軌間的摩擦力過大,鋼軌和車輪的磨損和波磨嚴(yán)重,鋼軌和車輪的使用壽命低。使用現(xiàn)有固體潤滑劑后,輪軌界面的黏著系數(shù)達(dá)到穩(wěn)定的黏著系數(shù)在0.1以下,大幅減低了鋼軌和車輪的磨損和波磨;但其將黏著系數(shù)減低幅度過大,輪軌間的摩擦力過小,導(dǎo)致機(jī)車的牽引和制動性能降低(機(jī)車牽引和制動要求的黏著系數(shù)為0.2~0.3)。使用本發(fā)明的固體摩擦調(diào)節(jié)劑后,輪軌界面的黏著系數(shù)達(dá)到穩(wěn)定的黏著系數(shù)在0.22左右,在保證機(jī)車的牽引和制動性能的前提下,最大可能的降低了輪軌間的摩擦力,降低鋼軌和車輪的磨損和波磨,提高了鋼軌和車輪的使用壽命低。
圖2是固體摩擦調(diào)節(jié)劑先使用一段時間、再停止使用一段時間,再使用一段時間、最后停止使用一段時間的全過程的黏著系數(shù)隨著時間變化的曲線。
圖2表明,固體摩擦調(diào)節(jié)劑第一次停止使用,到固體摩擦調(diào)節(jié)劑耗盡、達(dá)到完全沒有使用調(diào)節(jié)劑狀態(tài)的時間為24分鐘,第二次的時間為17分鐘,調(diào)節(jié)劑的平均耗盡時間為20分鐘,也就是本發(fā)明的固體摩擦調(diào)節(jié)劑成膜的有效作用時間。
圖3是在接觸壓力0.25mpa和轉(zhuǎn)速為200r/min情況下,檢測固體摩擦調(diào)節(jié)劑的磨損率實(shí)驗(yàn),測量的時間間隔是3分鐘,連續(xù)稱量12次,此實(shí)驗(yàn)得到11組數(shù)據(jù)。從圖3擬合出的曲線可以發(fā)現(xiàn),圖3是固體摩擦調(diào)節(jié)劑的磨損率。根據(jù)實(shí)驗(yàn)可以得知,本發(fā)明的固體摩擦調(diào)節(jié)劑磨損率約為1.09mg/min。
圖4是車輪和鋼軌在實(shí)驗(yàn)前、干態(tài)1.2萬次循環(huán)和使用本發(fā)明的固體摩擦調(diào)節(jié)劑1.2萬此循環(huán)后的硬度對比圖。
實(shí)驗(yàn)前,用維氏硬度儀測量車輪和鋼軌的硬度值。然后分別在兩種不同工況下,進(jìn)行實(shí)驗(yàn),試驗(yàn)后再次測量車輪和鋼軌試樣的硬度值。一種工況是干態(tài),循環(huán)次數(shù)為1.2萬次,輪軌接觸壓力為680n,模擬700mpa。另外一種工況是添加本發(fā)明的固體摩擦調(diào)節(jié)劑,通過車輪滾動使固體摩擦調(diào)節(jié)劑均勻涂布在輪軌表面。其循環(huán)次數(shù)為1.2萬次,輪軌接觸壓力為680n,模擬700mpa,而固體摩擦調(diào)節(jié)劑的接觸壓力為10n,模擬0.4mpa。試驗(yàn)后,車輪和鋼軌在兩種不同工況作用下的硬度值均有上升,上升的幅值均在50~70左右。簡言之,本發(fā)明的固體摩擦調(diào)節(jié)劑對輪軌試樣表面硬度幾乎無影響。