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煙氣脫硫濃縮塔裝置的制作方法

文檔序號:5051737閱讀:730來源:國知局
專利名稱:煙氣脫硫濃縮塔裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型涉及一種煙氣脫硫濃縮塔裝置。
背景技術(shù)
目前,取出泵和濃縮循環(huán)泵均設(shè)置于濃縮塔的同一側(cè),煙氣脫硫的濃縮塔和吸收 塔的液位計(jì)距塔的最低點(diǎn)5米處,液位計(jì)距離塔的最低點(diǎn)比較高,在看見液位計(jì)時影響濃 縮塔的穩(wěn)定運(yùn)行。使用時,造成濃縮塔下部積料嚴(yán)重,高達(dá)2米多,影響脫硫裝置的運(yùn)行周 期,造成附屬設(shè)備損壞嚴(yán)重,氧化風(fēng)機(jī)超負(fù)荷運(yùn)行,電機(jī)溫度高達(dá)80度,電流高達(dá)27A。
發(fā)明內(nèi)容本實(shí)用新型的目的是為克服上述現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供一種濃縮塔和吸收塔的氧 化效率高,避免濃縮塔積料,節(jié)約電能的煙氣脫硫濃縮塔裝置。為實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型采用下述技術(shù)方案一種煙氣脫硫濃縮塔裝置,包括濃縮塔,濃縮塔上部連通吸收塔,所述濃縮塔的相 對兩側(cè)分別設(shè)置有與其相連的取出泵和濃縮循環(huán)泵。所述濃縮塔和吸收塔的液位計(jì)設(shè)置于距所述濃縮塔和吸收塔的最低點(diǎn)1. 5-2米 處。所述取出泵與濃縮塔的連接管道上設(shè)有一閥門A,取出泵和閥門A之間的連接管 道上連接有一沖洗水管,沖洗水管上設(shè)有一閥門B ;取出泵通過管道與硫氨廠房連通,取出 泵與硫氨廠房連通的管道出口設(shè)有一閥門C。本實(shí)用新型采用上述技術(shù)方案可以形成在濃縮塔一側(cè)打循環(huán),另一側(cè)取液,這樣 解決濃縮塔積料問題。改造前煙氣脫硫的運(yùn)行周期在1個月左右,改造后煙氣脫硫運(yùn)行3 個月濃縮塔內(nèi)沒有出現(xiàn)積料的現(xiàn)象。原來煙氣脫硫的濃縮塔和吸收塔的液位計(jì)距塔的最低 點(diǎn)5米處,液位計(jì)距離塔的最低點(diǎn)比較高,在看見液位計(jì)時影響濃縮塔的穩(wěn)定運(yùn)行;濃縮塔 和吸收塔的氧化效率在98%,風(fēng)機(jī)的電流為26. 5A(風(fēng)機(jī)的額定電流在26. 7A),每小時的電 數(shù)1. 732*6000*26. 5*0. 89/1000 = 245度;將液位計(jì)設(shè)置于距所述濃縮塔和吸收塔的最低 點(diǎn)1. 5-2米處后,同樣的條件下,氧化風(fēng)機(jī)的電流降低了 5A,濃縮塔和吸收塔的氧化效率在 99. 5%以上;風(fēng)機(jī)的電流為20A每小時的電數(shù)1. 732*6000*20*0. 89/1000 = 185度。采用 本技術(shù)前后每小時電數(shù)的差值245-185 = 60度,一個月節(jié)約用電60*24*30 = 43200度 電。按照每度電0.38元計(jì)算,每月節(jié)省費(fèi)用16416元。全年節(jié)省費(fèi)用19.7萬元左右。

圖1是本實(shí)用新型結(jié)構(gòu)示意圖;其中1.濃縮塔,2.吸收塔,3.取出泵,4.濃縮循環(huán)泵,5.閥門A,6.沖洗水管,7.閥 門B,8.閥門C。
具體實(shí)施方式

以下結(jié)合附圖和實(shí)施例對本實(shí)用新型進(jìn)一步說明。圖1中,濃縮塔1上部連通吸收塔2,所述濃縮塔1的相對兩側(cè)分別設(shè)置有與其相 連的取出泵3和濃縮循環(huán)泵4,取出泵3通過管道與硫氨廠房連接。濃縮塔1和吸收塔2的液位計(jì)設(shè)置于距所述濃縮塔1和吸收塔2的最低點(diǎn)1. 5-2 米處。取出泵3與濃縮塔1的連接管道上設(shè)有一閥門A5,取出泵3和閥門A5之間的連接 管道上連接有一沖洗水管6,沖洗水管6上設(shè)有一閥門B7 ;取出泵3通過管道與硫氨廠房連 通,取出泵3上與硫氨廠房連通的管道連接處設(shè)有一閥門C8。本實(shí)用新型采用上述技術(shù)方案可以形成在濃縮塔1 一側(cè)打循環(huán),另一側(cè)取液,這 樣解決濃縮塔積料問題。改造前煙氣脫硫的運(yùn)行周期在1個月左右,改造后煙氣脫硫運(yùn)行3 個月濃縮塔1內(nèi)沒有出現(xiàn)積料的現(xiàn)象。原來煙氣脫硫的濃縮塔1和吸收塔2的液位計(jì)距塔 的最低點(diǎn)5米處,液位計(jì)距離塔的最低點(diǎn)比較高,在看見液位計(jì)時影響濃縮塔的穩(wěn)定運(yùn)行; 濃縮塔和吸收塔的氧化效率在98%,風(fēng)機(jī)的電流為26. 5A (風(fēng)機(jī)的額定電流在26. 7A),每小 時的電數(shù)1. 732*6000*26. 5*0. 89/1000 = 245度。將液位計(jì)設(shè)置于距所述濃縮塔1和吸收 塔2的最低點(diǎn)1. 5-2米處后,同樣的條件下,氧化風(fēng)機(jī)的電流降低了 5A,濃縮塔1和吸收塔 2的氧化效率在99. 5%以上;風(fēng)機(jī)的電流為20A每小時的電數(shù)1. 732*6000*20*0. 89/1000 =185度。采用本技術(shù)前后每小時電數(shù)的差值245-185 = 60度,一個月節(jié)約用電 60*24*30 = 43200度電。按照每度電0. 38元計(jì)算,每月節(jié)省費(fèi)用16416元。全年節(jié)省費(fèi)用 19. 7萬元左右。
權(quán)利要求一種煙氣脫硫濃縮塔裝置,包括濃縮塔,其特征在于濃縮塔上部連通吸收塔,所述濃縮塔的相對兩側(cè)分別設(shè)置有與其相連的取出泵和濃縮循環(huán)泵。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的煙氣脫硫濃縮塔裝置,其特征在于所述濃縮塔和吸收塔的 液位計(jì)設(shè)置于距所述濃縮塔和吸收塔的最低點(diǎn)1. 5-2米處。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的煙氣脫硫濃縮塔裝置,其特征在于所述取出泵與濃縮塔的 連接管道上設(shè)有一閥門A,取出泵和閥門A之間的連接管道上連接有一沖洗水管,沖洗水管 上設(shè)有一閥門B;取出泵通過管道與硫氨廠房連通,取出泵與硫氨廠房連通的管道出口設(shè) 有一閥門C。
專利摘要本實(shí)用新型涉及一種煙氣脫硫濃縮塔裝置,包括濃縮塔,濃縮塔上部連通吸收塔,所述濃縮塔的相對兩側(cè)分別設(shè)置有與其相連的取出泵和濃縮循環(huán)泵。濃縮塔和吸收塔的液位計(jì)設(shè)置于距所述濃縮塔和吸收塔的最低點(diǎn)1.5-2米處。本實(shí)用新型采用上述技術(shù)方案可以形成在濃縮塔一側(cè)打循環(huán),另一側(cè)取液,這樣解決濃縮塔積料問題。改造前煙氣脫硫的運(yùn)行周期在1個月左右,改造后煙氣脫硫運(yùn)行3個月濃縮塔內(nèi)沒有出現(xiàn)積料的現(xiàn)象。改造后全年可節(jié)省費(fèi)用19.7萬元左右。
文檔編號B01D53/50GK201596456SQ20092029079
公開日2010年10月6日 申請日期2009年12月28日 優(yōu)先權(quán)日2009年12月28日
發(fā)明者趙勇, 趙家廷 申請人:山東聊城魯西化工第二化肥廠有限公司
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