專利名稱:一種降低下料溫度改善操作環(huán)境的裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實用新型涉及一種熱交換裝置,尤其是一種采用填料塔精餾分離方法 生產(chǎn)油酸和棕櫚酸生產(chǎn)線中的一種降低下料溫度改善操作環(huán)境的裝置。
技術(shù)背景
目前,采用填料塔精餾分離方法生產(chǎn)油酸和棕櫚酸,主要生產(chǎn)工藝流程 如圖l所示物料進纟荅后,用循環(huán)泵循環(huán)物料通過加熱器加熱,加熱到汽化 點汽化,正常汽化溫度在230 — 250 。C,物料汽體在真空作用下上升;到塔 頂經(jīng)冷凝冷卻,凝結(jié)成液體下降,再通過接受裝置導(dǎo)出塔。為控制分離物的 純度,在塔內(nèi)必須控制一定量的回流,這樣在塔底形成一定量的下料。下料 溫度高達230 。C左右,高溫物料下到下料槽中,和空氣接觸形成煙霧,影響 車間操作環(huán)境,有時還會發(fā)生火情。對工人身體健康和正常操作產(chǎn)生不良影 響。
實用新型內(nèi)容
本實用新型的目的在于提供一種克服上述缺點的,能降低下料溫度,改 善生產(chǎn)環(huán)境;同時能提高原料進塔溫度,降少能耗的一種降低下料溫度改善 操作環(huán)境的裝置。
為實現(xiàn)上述目的,本實用新型所釆用的技術(shù)方案為該降低下料溫度改 善操作環(huán)境的裝置,包括加熱器,蒸發(fā)塔,冷卻裝置,冷卻水出水管,真空 管,冷卻水進水管,椋櫚酸輸出管A,油酸輸出管B,混合酸原料輸入管, 下料管,下料槽,泵,循環(huán)管道,底倉,其特征在于換熱裝置的上腔、下 腔分別相連通在下料管上;換熱裝置設(shè)有上腔、中腔、下腔,在中腔設(shè)有數(shù) 根豎管,豎管的上、下兩端分別與上腔、下腔相通;原料輸入管先與換熱裝 置中腔的下部相連通,后再在中腔的上部接出與蒸發(fā)塔的底倉相連通。
本實用新型與現(xiàn)有技術(shù)相比的有益效果由于在塔體下料管處加裝一換熱裝置,用進塔溫度較低的物料和高溫的 下落料進行換熱,提高了物料進塔的溫度,使進塔原料的溫度由原來的80
。C提高到12(TC。同時,又降低了下料的溫度,溫度由原來的230 。C下降到 130°C,基本上無煙霧。生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境取得極大改善,減少了能耗,提高了 安全系數(shù)。
圖1為現(xiàn)有技術(shù)的工乞流程圖; 圖2為設(shè)有本裝置的工藝流程圖; 圖3為換熱裝置結(jié)構(gòu)圖。 圖中
l.加熱器,2.蒸發(fā)塔,3.冷卻裝置,4.冷卻水出水管,5.真空管,6.冷 卻水進水管,7.輸出管A, 8.輸出管B, 9.原料輸入管,10.下料管,11.下 料槽,12.泵,15.循環(huán)管道,16.換熱裝置,17.豎管,18.上腔,19.下腔,
20.底倉,21.中腔。
具體實施方式
以下結(jié)合附圖詳細描述本實用新型
如圖2-3所示,降低下料溫度改善操作環(huán)境的裝置,是在現(xiàn)有技術(shù)釆用 填料塔精餾分離方法生產(chǎn)油酸和棕櫚酸的生產(chǎn)線,包括加熱器l,蒸發(fā)塔 2,冷卻裝置3,冷卻水出水管4,真空管5,冷卻水進水管6,棕櫚酸輸出 管A7,油酸輸出管B8,混合酸原料輸入管9,下料管10,下料槽ll,泵 12,循環(huán)管道15,底倉20工藝設(shè)備的基礎(chǔ)上,將換熱裝置16的上腔18、 下腔19分別相連通在下料管IO上;換熱裝置16設(shè)有上腔18、中腔21、下 腔19,在中腔21設(shè)有數(shù)根豎管17,豎管17的上、下兩端分別與上腔18、 下腔19相通;原料輸入管9先與換熱裝置16中腔21的下部相連通,后再 在中腔21的上部接出與蒸發(fā)塔2的底倉20相連通。
工作過程及工作原理
在填料塔精餾分離方法生產(chǎn)油酸和棕櫚酸的生產(chǎn)線中配備本裝置后,改 變了原料的進入路線,使原料先經(jīng)過換熱裝置16的中腔21;如圖3所示, 在中腔21內(nèi)配有數(shù)根豎管17,由于數(shù)根豎管17的上下兩端與換熱裝置16 的上腔18、下腔19相通,換熱裝置16的上腔18通過下料管10與蒸發(fā)塔2的底倉20相連通,因此,換熱裝置16中腔21內(nèi)的數(shù)根豎管17內(nèi)腔充滿耒 自溫度高達230 。C左右的下落料;當(dāng)原料從中腔21的下部進入,原料在溫 度高達230 。C左右數(shù)根豎管17熱量作用下得到了充分的預(yù)熱,使進塔原料 的溫度由原來的80。C提高到120 。C。在泵12的抽吸力的作用下,預(yù)熱后的 原料從換熱裝置16中腔21的上部、進料管10被吸入底倉20前往加熱器1 加熱等工藝流程循環(huán)。本換熱裝置16不但充分利用了下料的熱量使原料得 到預(yù)熱,減少了加熱器1的能源消耗,同時也使下料得到冷卻,使進入換熱 裝置16下腔19的下料的溫度由原來的230 。C下降到130 。C,基本上無煙 霧,改善了工人的操作環(huán)境。
權(quán)利要求1、一種降低下料溫度改善操作環(huán)境的裝置,包括加熱器(1),蒸發(fā)塔(2),冷卻裝置(3),冷卻水出水管(4),真空管(5),冷卻水進水管(6),棕櫚酸輸出管A(7),油酸輸出管B(8),混合酸原料輸入管(9),下料管(10),下料槽(11),泵(12),循環(huán)管道(15),底倉(20),其特征在于換熱裝置(16)的上腔(18)、下腔(19)分別相連通在下料管(10)上;換熱裝置(16)設(shè)有上腔(18)、中腔(21)、下腔(19),在中腔(21)設(shè)有數(shù)根豎管(17),豎管(17)的上、下兩端分別與上腔(18)、下腔(19)相通;原料輸入管(9)先與換熱裝置(16)中腔(21)的下部相連通,后再在中腔(21)的上部接出與蒸發(fā)塔(2)的底倉(20)相連通。
專利摘要本實用新型涉及一種采用填料塔精餾分離方法生產(chǎn)油酸和棕櫚酸生產(chǎn)線中的降低下料溫度改善操作環(huán)境的裝置。其特點是換熱裝置的上腔、下腔分別相連通在下料管上;換熱裝置設(shè)有上腔、中腔、下腔,在中腔設(shè)有數(shù)根豎管,豎管的上、下兩端分別與上腔、下腔相通;原料輸入管先與換熱裝置中腔的下部相連通,后再在中腔的上部接出與蒸發(fā)塔的底倉相連通。由于在塔體下料管處加裝一換熱裝置,用進塔溫度較低的物料和高溫的下落料進行換熱,提高了物料進塔的溫度,使進塔原料的溫度由原來的80℃提高到120℃。同時,又降低了下料的溫度,溫度由原來的230℃下降到130℃,基本上無煙霧。生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境取得極大改善,減少了能耗,提高了安全系數(shù)。
文檔編號B01D3/14GK201244374SQ20082013190
公開日2009年5月27日 申請日期2008年8月10日 優(yōu)先權(quán)日2008年8月10日
發(fā)明者徐東成, 戴春陽, 趙榮林, 陳衛(wèi)東 申請人:趙榮林