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基于旋風(fēng)分離器的流化床鍋爐脫硝裝置和脫硝方法與流程

文檔序號:11248294閱讀:1192來源:國知局
基于旋風(fēng)分離器的流化床鍋爐脫硝裝置和脫硝方法與流程

本發(fā)明屬于廢氣凈化領(lǐng)域,具體涉及一種鍋爐煙氣的脫硝裝置和脫硝方法。



背景技術(shù):

選擇性非催化還原(簡寫為sncr)脫除nox技術(shù)是把含有nhx基的還原劑(如氨氣、氨水或者尿素等)噴入爐膛溫度為800℃~1100℃的區(qū)域,該還原劑迅速熱分解成nh3和其它副產(chǎn)物,隨后nh3與煙氣中的nox進行sncr反應(yīng)而生成n2。

sncr脫硝的優(yōu)點包括系統(tǒng)簡單,不需要改變現(xiàn)有鍋爐的設(shè)備設(shè)置,而只需在現(xiàn)有的燃煤鍋爐的基礎(chǔ)上增加氨或尿素儲槽,氨或尿素噴射裝置及其噴射口即可,系統(tǒng)投資小,對鍋爐的正常運行影響較??;系統(tǒng)占地面積小等優(yōu)點。

sncr采用尿素作為還原劑還原nox的主要化學(xué)反應(yīng)為:

(nh2)2co→2nh2+co(1)

nh2+no→n2+h2o(2)

co+no→n2+co2(3)

反應(yīng)過程中可能產(chǎn)生副反應(yīng),副反應(yīng)主要的產(chǎn)物為n2o,n2o是一種溫室氣體,同時它對臭氧層也能起到破壞的作用。而nh3—sncr體系中,還原nox的反應(yīng)對于溫度條件和停留時間非常敏感,往往使化學(xué)反應(yīng)進行的程度較低反應(yīng)不夠徹底,從而造成nox的還原率較低,未參與反應(yīng)的nh3增加,過量的氨氣會溢出而形成硫酸銨,易造成空氣預(yù)熱器堵塞,并有腐蝕危險。當(dāng)反應(yīng)溫度高于溫度窗口時,nh3的氧化反應(yīng)開始起主導(dǎo)作用:

4nh3+5o2→4no+6h2o(4)

sncr還原nox的過程是上述的還原nox反應(yīng)和生成no反應(yīng)相互競爭的過程,因此,脫硝系統(tǒng)的設(shè)置方式也成為了影響脫硝效率的關(guān)鍵技術(shù)。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

針對本領(lǐng)域存在的不足,本發(fā)明要解決的問題是提供一種基于旋風(fēng)分離器的流化床鍋爐脫硝裝置。

本發(fā)明的第二個目的是提供一種流化床鍋爐的脫硝方法。

實現(xiàn)本發(fā)明上述目的的技術(shù)方案為:

一種基于旋風(fēng)分離器的流化床鍋爐脫硝裝置,所述流化床鍋爐的爐膛出口煙道連接有旋風(fēng)分離器,所述旋風(fēng)分離器的出口煙道上設(shè)置有氨槍,出口煙道的氨槍噴射口向下。

進一步地,所述流化床鍋爐為立式鍋爐,爐膛出口煙道連接并聯(lián)的2~4臺旋風(fēng)分離器,旋風(fēng)分離器的出口煙道均通入鍋爐尾部煙道中,旋風(fēng)分離器的底部設(shè)置有返料器,所述返料器與鍋爐爐膛后墻底部連接。

其中,每臺旋風(fēng)分離器的出口煙道水平段的頂部均設(shè)置有一個氨槍。

本發(fā)明的優(yōu)選技術(shù)方案之一為,所述各旋風(fēng)分離器的入口煙道均上設(shè)置有氨槍,旋風(fēng)分離器的入口煙道為矩形截面,兩個相對的側(cè)面上安裝1或2個氨槍,頂面上安裝1個氨槍(一個旋風(fēng)分離器的入口煙道壁上有3~5支氨槍),所述氨槍均連接有脫硝劑管路,脫硝劑管路上設(shè)置有流量計,在流量計與氨槍之間的管路上設(shè)置有三通,所述三通通過管路連接于旋風(fēng)分離器出口煙道上的氨槍,管路上設(shè)置有關(guān)斷閥。

更優(yōu)選地,對于月給煤量10~40萬噸的鍋爐,在煙道側(cè)壁上安裝并聯(lián)的3臺旋風(fēng)分離器。

其中,所述旋風(fēng)分離器的出口煙道的人孔門處設(shè)置所述氨槍,氨槍的噴射口距離出口煙道底部8m。

本發(fā)明還提出一種流化床鍋爐脫硝方法,以尿素溶液和/或氨水為脫硝劑,向旋風(fēng)分離器內(nèi)噴射,相對于月給煤量10~40萬噸的鍋爐,脫硝劑月用量為50~140噸。其中尿素配成10~30wt%的溶液,氨水配成10~30wt%的溶液即可。

本發(fā)明用尿素或氨水進行脫硝均可,但申請人單位所在地烏海當(dāng)?shù)夭簧a(chǎn)氨水,運輸氨水又受到公路運輸安全方面的限制,因此優(yōu)選用尿素脫硝。

其中,對于12000~23760萬kwh月發(fā)電量的鍋爐,從旋風(fēng)分離器的入口煙道頂面噴入脫硝劑;和/或從旋風(fēng)分離器的出口煙道頂部向下噴入脫硝劑。

根據(jù)鍋爐不同工況,投入脫硝劑的用量可調(diào)整,本發(fā)明一種優(yōu)選的參數(shù)為:對于12000~23760萬kwh月發(fā)電量的鍋爐,旋風(fēng)分離器的入口煙道壁上的3~15個氨槍噴入脫硝劑、并從3個位于旋風(fēng)分離器的出口煙道頂部的氨槍向下噴入脫硝劑。

本發(fā)明的有益效果在于:

①本發(fā)明提出的脫硝裝置,旋風(fēng)分離器出口煙道煙溫位于脫硝劑與nox反應(yīng)的最佳溫度之間,能夠更好的進行脫硝反應(yīng),提高脫硝劑利用率。

②每路新增管道均安裝關(guān)斷閥,與原管道配合,在鍋爐不同工況下,可隨時切換不同部位氨槍的投運,尋求最佳反應(yīng)組合。

③管道分別接至3臺旋風(fēng)分離器出口水平煙道頂部人孔門處,氨槍自上向下布置,脫硝劑噴霧由頂部噴出,在重力和煙氣共同作用下噴散效果會更好;另外噴射點距離煙道底部高度達8米,落差大,脫硝劑有足夠反應(yīng)時間,因此脫硝反應(yīng)進行徹底。

④與鍋爐其它位置受熱面相比,此技術(shù)只需通過水鉆打穿煙道人孔門壁板和澆注料,套管焊接于人孔門插入氨槍即可,避免割除受熱面管子并安裝讓管、重新焊接銷釘敷設(shè)澆注料的巨大工作量。

⑤氨槍數(shù)量增加3支,在出現(xiàn)氨槍故障時,可隨時增投其余氨槍代替檢修氨槍,避免因脫硝劑瞬時短缺而造成nox環(huán)保數(shù)據(jù)超標。

附圖說明

圖1為鍋爐和旋風(fēng)分離器的設(shè)置示意圖。

圖2為旋風(fēng)分離器上氨槍設(shè)置位置的示意圖。

圖中,1為流化床鍋爐,101為再熱蒸汽出口,102為再熱器入口,103為一次風(fēng)通道,104為二次風(fēng)通道,105為鍋爐尾部煙道,2為旋風(fēng)分離器,201為出口煙道,202為入口煙道,203為旋風(fēng)分離器的底部返料器,301為出口煙道的頂部氨槍,302為入口煙道頂部氨槍,303為側(cè)面氨槍。

具體實施方式

以下實施例用于說明本發(fā)明,但不用來限制本發(fā)明的范圍。

實施例中,如無特殊說明,所使用的方法均為本領(lǐng)域常規(guī)的方法。

實施例1:

如圖1,一種基于旋風(fēng)分離器的流化床鍋爐脫硝裝置,流化床鍋爐1的爐膛出口煙道連接有旋風(fēng)分離器2,所述旋風(fēng)分離器的出口煙道201上設(shè)置有氨槍,出口煙道的氨槍噴射口向下。

本流化床鍋爐1為立式鍋爐,鍋爐爐膛上部設(shè)置有再熱器,連接再熱器入口102和再熱蒸汽出口101;鍋爐側(cè)壁設(shè)置有一次風(fēng)通道103和為二次風(fēng)通道104。爐膛出口煙道連接并聯(lián)的3臺旋風(fēng)分離器2,3臺旋風(fēng)分離器的出口煙道均通入鍋爐尾部煙道105中,旋風(fēng)分離器2的底部返料器203與鍋爐爐膛后墻底部連接。每臺旋風(fēng)分離器的出口煙道水平段的頂部均設(shè)置有一個出口煙道的頂部氨槍301,共設(shè)置并排的三支氨槍(第一組氨槍)。

參見圖2,在旋風(fēng)分離器的入口煙道上設(shè)置有第二組5支/臺氨槍,三臺旋風(fēng)分離器的入口煙道的橫截面均為矩形截面,入口煙道兩個相對的側(cè)面上安裝上下2個側(cè)面氨槍303,頂面上安裝1個入口煙道頂部氨槍302,所述氨槍均連接有脫硝劑管路,脫硝劑管路上設(shè)置有流量計,在流量計與氨槍之間的管路上設(shè)置有三通,所述三通通過管路連接于旋風(fēng)分離器出口煙道上的氨槍,管路上設(shè)置有關(guān)斷閥。

本發(fā)明是在旋風(fēng)分離器的出口煙道的人孔門處設(shè)置所述氨槍,安裝時通過水鉆打穿煙道人孔門壁板和澆注料,套管焊接于人孔門、插入氨槍即可,避免割除受熱面管子并安裝讓管、重新焊接銷釘敷設(shè)澆注料的巨大工作量。氨槍的噴射口距離出口煙道底部8m。頂部布置1個。通過測量溫度可知,旋風(fēng)分離器的入口煙道處平均溫度約為837℃,而出口煙道平均溫度約為865.3℃,在未達到最佳溫度的情況下,越是接近950℃反應(yīng)越徹底。出口煙道增加3支氨槍,在投運過程中相應(yīng)減少入口煙道氨槍的投用量,逐步形成反應(yīng)最佳。

本脫硝裝置在去年七月完成,以尿素溶液(濃度20%)進行脫硝,旋風(fēng)分離器的入口煙道頂面的1個氨槍噴入脫硝劑、并從3個位于旋風(fēng)分離器的出口煙道頂部的氨槍向下噴入脫硝劑。

當(dāng)月給煤量303755.59噸,脫硝劑用量為138噸。

對比例:

在沒有安裝旋風(fēng)分離器出口煙道上的氨槍時,本流化床鍋爐在煙道后壁上安裝并聯(lián)的3臺旋風(fēng)分離器,旋風(fēng)分離器的出口煙道均通入鍋爐排煙煙道中,旋風(fēng)分離器的底部排灰口與鍋爐燃料進口連接。三臺旋風(fēng)分離器的入口煙道上共設(shè)置有15支氨槍,旋風(fēng)分離器的入口煙道為矩形截面,兩個相對的側(cè)面上安裝2個氨槍,頂面上安裝1個氨槍。

以去年六月運行數(shù)據(jù)為例,以尿素(質(zhì)量濃度20%)進行脫硝,旋風(fēng)分離器的入口煙道5個氨槍噴入脫硝劑,當(dāng)月給煤量263055.72噸,脫硝劑用量為147噸。

六月和七月的數(shù)據(jù)比較見表1。

表1:脫硝劑用量和費用對比

通過測算每月可節(jié)約脫硝劑費用約為:

0.5×40000kwh×1.2=2.4萬元/月

尿素價格平均為1.2元/kg。以月發(fā)電量平均40000kwh計算,改造后發(fā)電每萬kwh節(jié)約脫硝劑用量約0.5kg。

實施例2:

一種基于旋風(fēng)分離器的流化床鍋爐脫硝裝置,在流化床鍋爐1的爐膛煙道上連接三臺旋風(fēng)分離器2。本流化床鍋爐1為立式鍋爐,鍋爐爐膛上部設(shè)置有再熱器,連接再熱器入口102和再熱蒸汽出口101;鍋爐側(cè)壁設(shè)置有一次風(fēng)通道103和為二次風(fēng)通道104。在煙道后壁上安裝并聯(lián)的3臺旋風(fēng)分離器2,3臺旋風(fēng)分離器的出口煙道均通入鍋爐尾部煙道105中。

在改造之前,在旋風(fēng)分離器的入口煙道上設(shè)置有第二組5支/臺氨槍,三個旋風(fēng)分離器的入口煙道的橫截面均為矩形截面,入口煙道兩個相對的側(cè)面上安裝上下2個側(cè)面氨槍303,頂面上安裝1個入口煙道頂部氨槍302,技改時,將入口煙道兩個相對的側(cè)面上的2個側(cè)面氨槍各拔下一支,而在旋風(fēng)分離器出口煙道上安裝3支氨槍(每個旋風(fēng)分離器出口煙道一支),氨槍的噴射口距離出口煙道底部8m。

所述氨槍均連接有脫硝劑管路,脫硝劑管路上設(shè)置有流量計,在流量計與氨槍之間的管路上設(shè)置有三通,所述三通通過管路連接于旋風(fēng)分離器出口煙道上的氨槍,管路上設(shè)置有關(guān)斷閥。旋風(fēng)分離器2的底部返料器203與鍋爐燃料進口連接。每臺旋風(fēng)分離器的出口煙道水平段的頂部均設(shè)置有一個出口煙道的頂部氨槍301,共設(shè)置并排的三支氨槍(第一組氨槍)。

本技術(shù)改造在旋風(fēng)分離器的出口煙道的人孔門處設(shè)置所述氨槍,減少旋風(fēng)分離器入口煙道側(cè)壁的氨槍,對于12000~23760萬kwh月發(fā)電量的鍋爐,旋風(fēng)分離器的入口煙道的3~9個氨槍噴入脫硝劑、并從3個位于旋風(fēng)分離器的出口煙道頂部的氨槍向下噴入脫硝劑,也可滿足脫硫需要。

以上的實施例僅僅是對發(fā)明的優(yōu)選實施方式進行描述,并非對本發(fā)明的范圍進行限定,在不脫離本發(fā)明設(shè)計精神的前提下,本領(lǐng)域普通工程技術(shù)人員對本發(fā)明的技術(shù)方案作出的各種變型和改進,均應(yīng)落入本發(fā)明的權(quán)利要求書確定的保護范圍內(nèi)。

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