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一種采用低硅鐵水轉(zhuǎn)爐冶煉低磷鋼的方法與流程

文檔序號(hào):11506673閱讀:1013來(lái)源:國(guó)知局

本發(fā)明屬于轉(zhuǎn)爐煉鋼領(lǐng)域,尤其涉及一種采用低硅鐵水轉(zhuǎn)爐冶煉低磷鋼的方法。



背景技術(shù):

目前各大鋼廠轉(zhuǎn)爐使用低硅鐵水冶煉低磷鋼時(shí),均采用單渣方法,利用增加石灰加入量,提高終點(diǎn)堿度,降低出鋼溫度等手段來(lái)保證過(guò)程去磷效率,使終點(diǎn)磷含量達(dá)到要求。此方法石灰加入量不夠合理,過(guò)程溫度控制不穩(wěn)定,會(huì)出現(xiàn)過(guò)程爐渣化渣困難、去磷效果不理想、轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)鋼水磷含量偏高、粘槍等現(xiàn)象,使轉(zhuǎn)爐終控制點(diǎn)不夠穩(wěn)定,不能滿足低磷鋼連續(xù)生產(chǎn)要求。同時(shí),補(bǔ)吹次數(shù)增加會(huì)嚴(yán)重侵蝕轉(zhuǎn)爐爐襯,降低轉(zhuǎn)爐壽命,影響轉(zhuǎn)爐各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。所以,有必要采取一種更合理的冶煉方法,保證轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷含量達(dá)標(biāo),滿足生產(chǎn)需求。針對(duì)低硅鐵水,采用留渣雙渣的方法進(jìn)行冶煉,保證了冶煉過(guò)程的化渣效果,對(duì)于提升吹煉前期脫磷率、減輕冶煉過(guò)程的返干、實(shí)現(xiàn)有效的終點(diǎn)命中具有較好的效果。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本發(fā)明的目的在于,提供一種采用低硅鐵水轉(zhuǎn)爐冶煉低磷鋼的方法,該方法可以滿足低磷鋼對(duì)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)鋼水磷含量要求,穩(wěn)定轉(zhuǎn)爐操作,提高終點(diǎn)命中率。

為了達(dá)到上述目的,本發(fā)明采用了如下的技術(shù)方案:

一種采用低硅鐵水轉(zhuǎn)爐冶煉低磷鋼的方法,所述方法包括以下步驟:

1)冶煉爐次開(kāi)始裝料前,根據(jù)所冶煉鋼種的終點(diǎn)磷含量要求以及鐵水成分,確定轉(zhuǎn)爐留渣量,并計(jì)算石灰加入總量:

采用鐵水硅含量與終點(diǎn)磷含量要求相結(jié)合的方法確定轉(zhuǎn)爐留渣量:以鐵水硅0.40%為界,鐵水硅0.40%時(shí)留渣量為5-7噸,鐵水硅高于0.40%,留渣量減少1-2噸,鐵水硅低于0.40%,留渣量增加1-2噸;

石灰加入總量根據(jù)終點(diǎn)磷要求、鐵水成分和堿度r確定,保證足夠堿度去磷;

石灰加入總量計(jì)算公式為:2.14*si%/cao%有效*r*1000;

其中,si%為鐵水硅含量;

cao%有效為石灰中有效氧化鈣的百分含量;

r為堿度;

2)根據(jù)石灰加入量確定雙渣前期石灰、礦石加入量:

雙渣前期石灰加入量按照計(jì)算出的石灰加入總量50%加入,礦石按礦石總量60%加入;

3)開(kāi)吹后,操作人員根據(jù)音頻化渣監(jiān)控到的爐內(nèi)渣化情況,結(jié)合爐口鏡頭監(jiān)控到的情況來(lái)確定雙渣提槍時(shí)機(jī):

開(kāi)始槍位采用1.6米吹煉,前期槍位采用“低-高-高”控制,吹煉2分鐘提高到1.7米,3分鐘到1.8米,直至提槍倒渣;

4)提槍后,對(duì)爐內(nèi)吹掃氮?dú)?,進(jìn)行剎鐵作業(yè),剎鐵時(shí)氧槍槍位控制在3-5m,氮?dú)獯祾邥r(shí)間控制在20-40秒,剎鐵結(jié)束倒出一次渣;

5)倒渣完畢再次開(kāi)吹,加入剩余50%的石灰、礦石,造二次渣去磷;二次開(kāi)吹后,將剩余礦石量以小批量多批次不斷加入,直到加完,保證爐渣中具有充足的氧化鐵,確保過(guò)程低溫去磷;在吹煉后期碳含量為0.30%時(shí)用副槍進(jìn)行測(cè)溫取樣,保證溫度不高于1570℃;

6)轉(zhuǎn)爐吹煉至終點(diǎn)提槍,倒?fàn)t倒渣,在副槍進(jìn)行第一次測(cè)量結(jié)束以后補(bǔ)加300-500kg石灰提高終點(diǎn)堿度,減少出鋼過(guò)程回磷。

優(yōu)選地,所述低-高-高具體為1.6米-1.7米-1.8米。

在所述步驟3)中,提槍時(shí)機(jī)根據(jù)化渣效果及吹煉時(shí)間共同確定:根據(jù)音頻化渣的曲線,結(jié)合爐口鏡頭的監(jiān)控,化渣良好的爐次曲線朝著接近噴濺的方向延長(zhǎng),爐口鏡頭中爐口上會(huì)溢出少許爐渣。出現(xiàn)此種狀態(tài)時(shí)即可進(jìn)行提槍。

在所述步驟4)中,氮?dú)鈩x鐵時(shí)間不宜過(guò)長(zhǎng),過(guò)長(zhǎng)會(huì)使?fàn)t渣變粘,導(dǎo)致無(wú)法倒渣。剎鐵時(shí)氧槍槍位控制在3-5m,氮?dú)獯祾邥r(shí)間控制在20-40秒。

在所述步驟6)中,石灰補(bǔ)加需要在副槍進(jìn)行第一次測(cè)量結(jié)束以后,并且需要提前稱量,補(bǔ)加量控制在300-500kg,避免補(bǔ)加不及時(shí)的情況。

本發(fā)明可以滿足低磷鋼對(duì)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)鋼水磷含量要求,穩(wěn)定轉(zhuǎn)爐操作,提高終點(diǎn)命中率,促使轉(zhuǎn)爐使用低硅鐵水冶煉低磷鋼種時(shí)的終點(diǎn)磷合格率達(dá)到95%以上,一次拉碳率達(dá)到93%以上。避免了終點(diǎn)補(bǔ)吹造成的鋼水過(guò)氧化情況,繼而提高了合金、增碳劑回收率,減輕了鋼水對(duì)爐體的侵蝕,為全爐伇實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)提供了有力保障。

具體實(shí)施方式

以下,詳細(xì)對(duì)本發(fā)明中低硅鐵水雙渣控制方法進(jìn)行說(shuō)明。

實(shí)施例1

一種采用低硅鐵水轉(zhuǎn)爐冶煉低磷鋼的方法,所述方法包括以下步驟:

1)冶煉爐次開(kāi)始裝料前,根據(jù)所冶煉鋼種的終點(diǎn)磷含量要求以及鐵水成分,確定轉(zhuǎn)爐留渣量,并計(jì)算石灰加入總量:

采用鐵水硅含量與終點(diǎn)磷含量要求相結(jié)合的方法確定轉(zhuǎn)爐留渣量:以鐵水硅0.40%為界,鐵水硅0.40%時(shí)留渣量為5-7噸,鐵水硅高于0.40%,留渣量減少1-2噸,鐵水硅低于0.40%,留渣量增加1-2噸;

石灰加入總量根據(jù)終點(diǎn)磷要求、鐵水成分和堿度r確定,保證足夠堿度去磷;

石灰加入總量計(jì)算公式為:2.14*si%/cao%有效*r*1000;

其中,si%為鐵水硅含量;

cao%有效為石灰中有效氧化鈣的百分含量;

r為堿度,值為4.5;

2)根據(jù)石灰加入量確定雙渣前期石灰、礦石加入量:

雙渣前期石灰加入量按照計(jì)算出的石灰加入總量50%加入,礦石按礦石總量60%加入;

3)開(kāi)吹后,操作人員根據(jù)音頻化渣監(jiān)控到的爐內(nèi)渣化情況,結(jié)合爐口鏡頭監(jiān)控到的情況來(lái)確定雙渣提槍時(shí)機(jī):

開(kāi)始槍位采用1.6米吹煉,前期槍位采用“低-高-高”控制,吹煉2分鐘提高到1.7米,3分鐘到1.8米,直至提槍倒渣;

4)提槍后,對(duì)爐內(nèi)吹掃氮?dú)?,進(jìn)行剎鐵作業(yè),剎鐵時(shí)氧槍槍位控制在3-5m,氮?dú)獯祾邥r(shí)間控制在20-40秒,剎鐵結(jié)束倒出一次渣;

5)倒渣完畢再次開(kāi)吹,加入剩余50%的石灰、礦石,造二次渣去磷;二次開(kāi)吹后,將剩余礦石量以小批量多批次不斷加入,直到加完,保證爐渣中具有充足的氧化鐵,確保過(guò)程低溫去磷;在吹煉后期碳含量為0.30%時(shí)用副槍進(jìn)行測(cè)溫取樣,保證溫度不高于1570℃;

6)轉(zhuǎn)爐吹煉至終點(diǎn)提槍,倒?fàn)t倒渣,在副槍進(jìn)行第一次測(cè)量結(jié)束以后補(bǔ)加300-500kg石灰提高終點(diǎn)堿度,減少出鋼過(guò)程回磷。

本實(shí)施例中,所述低-高-高具體為1.6米-1.7米-1.8米。

本發(fā)明的雙渣控制方法主要在于穩(wěn)定頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐過(guò)程吹煉,保證終點(diǎn)磷含量達(dá)到鋼種要求并連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)。

本發(fā)明充分利用高溫爐渣快速形成高堿度、高氧化鐵環(huán)境,在吹煉前期快速脫磷的效果。

本發(fā)明雙渣前期:石灰加入量按總量50%一次加入,礦石按60%分兩批加入,保證在開(kāi)氧后1分30秒內(nèi)加完。開(kāi)始槍位采用1.6米吹煉,,前期槍位采用“低-高-高”控制,,吹煉2分鐘提高到1.7米,3分鐘到1.8米,直至提槍倒渣。

3、雙渣后期:再次開(kāi)吹后打火正常后,加入二批石灰,全部白云石,礦石根據(jù)化渣情況及過(guò)程溫度高低小批量、多批次加入。在吹煉后期碳含量約為0.30%左右時(shí)用副槍(tsc)進(jìn)行測(cè)溫取樣,保證溫度不高于1570℃。

本發(fā)明終點(diǎn)控制:根據(jù)副槍tsc測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析,溫度高、碳高情況補(bǔ)加石灰、礦石,確保終點(diǎn)磷含量達(dá)標(biāo)。終點(diǎn)溫度控制在1630℃,碳0.05%左右。

本發(fā)明通過(guò)對(duì)使用低硅鐵水冶煉爐次的留渣雙渣控制不斷改進(jìn)和創(chuàng)新,充分考慮到不同槍位、渣料、提槍時(shí)機(jī)以及溫度對(duì)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷含量的影響,以達(dá)到最佳控制效果。

本發(fā)明按照以上控制方法,采用留渣雙渣控制方法進(jìn)行操作,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷含量基本達(dá)到目標(biāo)要求,轉(zhuǎn)爐補(bǔ)吹去磷現(xiàn)象明顯減少,爐體狀況明顯改善,基本能保證低磷鋼連續(xù)、穩(wěn)定生產(chǎn)要求。

本說(shuō)明書(shū)中若有未作詳細(xì)記載的內(nèi)容,均為本領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù),此處不再贅述。

最后所應(yīng)說(shuō)明的是,以上實(shí)施例僅用以說(shuō)明本發(fā)明的技術(shù)方案而非限制。盡管參照實(shí)施例對(duì)本發(fā)明進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng)該理解,對(duì)本發(fā)明的技術(shù)方案進(jìn)行修改或者等同替換,都不脫離本發(fā)明技術(shù)方案的精神和范圍,其均應(yīng)涵蓋在本發(fā)明的權(quán)利要求范圍當(dāng)中。

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