本發(fā)明涉及一種轉(zhuǎn)爐低碳鋼出鋼過程的脫氧工藝,尤其是冶煉sphc等低碳鋁鎮(zhèn)靜鋼出鋼過程的脫氧工藝,屬于冶金行轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝技術(shù)領(lǐng)域。
背景技術(shù):
轉(zhuǎn)爐冶煉低碳鋼的脫氧操作是控制鋼中氧含量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。傳統(tǒng)脫氧工藝采用合金中硅、鋁與鋼水中氧反應(yīng),生成非金屬化合物,再通過吹氬、鎮(zhèn)靜、精煉等手段盡量去除。但仍不可避免地會有部分非金屬化合物殘留形成夾雜物而污染鋼液,它是影響鋼的純凈度和鋼材質(zhì)量的主要因素。
對于冶煉sphc等低碳鋁鎮(zhèn)靜鋼,國內(nèi)鋼鐵企業(yè)均采用全鋁脫氧工藝控制鋼水氧含量。由于轉(zhuǎn)爐內(nèi)碳氧積是相對固定的,并且冶煉終點碳比較低,所以終點氧通常會較高,導(dǎo)致消耗大量的鋁,市場上鋁鐵成本高,增加冶煉成本,同時產(chǎn)生的al2o3殘留鋼水中,會增加后續(xù)精煉爐的負(fù)擔(dān)。一旦處理不當(dāng),則會造成鋼水高的al2o3含量在連鑄過程中堵塞水口,或者對產(chǎn)品質(zhì)量形成影響,后續(xù)加工過程出現(xiàn)嚴(yán)重的表面質(zhì)量缺陷。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明目的是提供一種轉(zhuǎn)爐低碳鋼出鋼過程的低成本脫氧工藝,在出鋼過程前期使用煤質(zhì)增碳劑進(jìn)行預(yù)脫氧,在出鋼過程進(jìn)行鋁鐵脫氧,出鋼全程通過調(diào)整鋼包底吹氣體流量控制,保證煤質(zhì)增碳劑與鋼液中氧充分反應(yīng),解決背景技術(shù)中存在的問題。
本實用發(fā)明的技術(shù)方案是:
一種轉(zhuǎn)爐低碳鋼出鋼過程的低成本脫氧工藝,包含如下工藝步驟:
(1)轉(zhuǎn)爐出鋼:轉(zhuǎn)爐終點氧含量在500-850ppm時出鋼;
(2)出鋼時,調(diào)整鋼包底吹氬氣流量為300-400nl/min;
(3)出鋼10-20噸時,每100噸鋼加入煤質(zhì)增碳劑8—25kg,進(jìn)行預(yù)脫氧,所述煤質(zhì)增碳劑為碳粉,質(zhì)量百分比,c≥92%;
(4)出鋼40-60噸時,每100噸鋼加入鋁鐵150-250kg進(jìn)行脫氧,至鋼水氧含量20-50ppm;,
(5)出鋼至100噸時,調(diào)整鋼包底吹氬氣流量50-80nl/min,至出鋼結(jié)束。
所述煤質(zhì)增碳劑,質(zhì)量百分比:c≥92%,s≤0.30%,h2o≤0.5%,灰份≤6%,揮發(fā)份≤2%,n≤0.25%,粒度為2-7mm。
所述煤質(zhì)增碳劑和鋁鐵的加入量,是根據(jù)轉(zhuǎn)爐的冶煉容量計算出來的,如100噸轉(zhuǎn)爐,則需加入煤質(zhì)增碳劑8—25kg,鋁鐵150-250kg;120噸轉(zhuǎn)爐,則需加入煤質(zhì)增碳劑9.6—30kg,鋁鐵180-300kg。
本發(fā)明采用冶金熱力學(xué)和動力學(xué)原理,利用轉(zhuǎn)爐冶煉出鋼過程中碳氧平衡關(guān)系,在低碳鋼生產(chǎn)過程中使用煤質(zhì)增碳劑脫除部分鋼水氧,鋼包底部使用底吹氬氣,通過控制底吹氬氣流量促進(jìn)碳和氧充分反應(yīng),而不會對鋼水成分造成影響,尤其是不會出現(xiàn)碳高的質(zhì)量事故。
鋼水中的氧與煤質(zhì)增碳劑反應(yīng)生成一氧化碳?xì)怏w,一氧化碳?xì)怏w在鋼水中逸出過程中,會促進(jìn)鋼水中雜質(zhì)的上浮,提高鋼水純凈度;使用煤質(zhì)增碳劑,進(jìn)行預(yù)脫氧,可以降低鋁鐵用量,會減少al2o3雜質(zhì)的生成,減少連鑄過程中堵塞水口現(xiàn)象的發(fā)生;并且使用煤質(zhì)增碳劑的鋼包渣中cao和堿度有不同程度的提高,sio2、al2o3和feo有一定的下降,mno和mgo基本保持不變,有利于lf爐的造渣操作。
本發(fā)明的有益效果是:使用煤質(zhì)增碳劑替代部分鋁鐵,可大大降低脫氧成本,減少al2o3雜質(zhì)的生成,提高鋼水純凈度,而且也不會出現(xiàn)碳高的質(zhì)量事故。
具體實施方式
以下通過實例對本發(fā)明作進(jìn)一步說明。
一種轉(zhuǎn)爐低碳鋼出鋼過程的低成本脫氧工藝,包含如下工藝步驟:
(1)轉(zhuǎn)爐出鋼:轉(zhuǎn)爐終點氧含量在500-850ppm時出鋼;
(2)出鋼時,調(diào)整鋼包底吹氬氣流量為300-400nl/min;
(3)出鋼10-20噸時,每100噸鋼加入煤質(zhì)增碳劑8—25kg,進(jìn)行預(yù)脫氧,所述煤質(zhì)增碳劑為碳粉,質(zhì)量百分比,c≥92%;
(4)出鋼40-60噸時,每100噸鋼加入鋁鐵150-250kg進(jìn)行脫氧,至鋼水氧含量20-50ppm;
(5)出鋼至100噸時,調(diào)整鋼包底吹氬氣流量50-80nl/min,至出鋼結(jié)束。
所述煤質(zhì)增碳劑,質(zhì)量百分比:c≥92%,s≤0.30%,h2o≤0.5%,灰份≤6%,揮發(fā)份≤2%,n≤0.25%,粒度為2-7mm。
實施例1:
轉(zhuǎn)爐為120噸轉(zhuǎn)爐,冶煉鋼種:sphc
鋼的主要化學(xué)成份:質(zhì)量百分比c:0.04-0.07%、si≤0.03%、s≤0.015%
轉(zhuǎn)爐終點溫度1620℃,終點氧600ppm,終點碳0.05%;
出鋼脫氧操作工藝如下:
(1)轉(zhuǎn)爐出鋼時,調(diào)整鋼包底吹氬氣流量350nl/min;
(2)出鋼至20噸時,加入煤質(zhì)增碳劑20kg;
(3))出鋼至50噸時,加入鋁鐵200kg;
(4)出鋼至80噸時,加入錳鐵100kg,合成渣200kg;
(5)出鋼至100噸時,調(diào)整鋼包底吹氬氣流量為60nl/min;
(6)至出鋼結(jié)束。
出鋼后鋼水成份:鋼包氧25ppm,鋼包碳0.05%;
效益計算:
采用傳統(tǒng)的全鋁脫氧工藝,鋁鐵消耗量平均值為2.235kg/t。
采用本發(fā)明后鋁鐵消耗量統(tǒng)計如下:
與背景技術(shù)相比,鋁鐵消耗量降低0.235kg/t,煤質(zhì)增碳劑消耗增加0.16kg/t,鋁鐵平均單價為9550元/噸,煤質(zhì)增碳劑平均單價為1538元/噸,噸鋼節(jié)省成本:0.235kg/t×9550元/噸-0.16kg/t×1538元/噸=2元/噸,按照年產(chǎn)220萬噸計算,年創(chuàng)效益440萬元。
實施例2:
轉(zhuǎn)爐為120噸轉(zhuǎn)爐,冶煉鋼種:sphc
鋼的主要化學(xué)成份:質(zhì)量百分比c:0.04-0.07%、si≤0.03%、s≤0.015%
轉(zhuǎn)爐終點溫度1620℃,終點氧500ppm,終點碳0.05%;
出鋼脫氧操作工藝如下:
(1)轉(zhuǎn)爐出鋼時,調(diào)整鋼包底吹氬氣流量300nl/min;
(2)出鋼至10噸時,加入煤質(zhì)增碳劑10kg;
(3)出鋼至40噸時,加入鋁鐵180kg;
(4)出鋼至80噸時,加入錳鐵100kg,合成渣200kg;
(5)出鋼至100噸時,調(diào)整鋼包底吹氬氣流量為50nl/min;
(6)至出鋼結(jié)束。
實施例3:
轉(zhuǎn)爐為120噸轉(zhuǎn)爐,冶煉鋼種:sphc
鋼的主要化學(xué)成份:質(zhì)量百分比c:0.04-0.07%、si≤0.03%、s≤0.015%
轉(zhuǎn)爐終點溫度1620℃,終點氧800ppm,終點碳0.05%;
出鋼脫氧操作工藝如下:
(1)轉(zhuǎn)爐出鋼時,調(diào)整鋼包底吹氬氣流量400nl/min;
(2)出鋼至15噸時,加入煤質(zhì)增碳劑30kg;
(3))出鋼至60噸時,加入鋁鐵300kg;
(4)出鋼至80噸時,加入錳鐵100kg,合成渣200kg;
(5)出鋼至100噸時,調(diào)整鋼包底吹氬氣流量為80nl/min;
(6)至出鋼結(jié)束。
拓展研究:
(1)由于rh工藝無底吹攪拌功能,故用鋁鐵脫氧后鋼水中al2o3不能快速的上浮,導(dǎo)致鋼水純凈度降低,如果轉(zhuǎn)爐出鋼用煤質(zhì)增碳劑代替鋁鐵脫氧,不僅節(jié)約合金成本,并且提高鋼水純凈度。
(2)理論計算中10kg煤質(zhì)增碳劑脫氧100ppm,但是由于鋼液增碳和煤質(zhì)增碳劑揮發(fā),10kg煤質(zhì)增碳劑實際脫氧44ppm,如果將煤質(zhì)增碳劑顆粒減小,則相當(dāng)于增加煤質(zhì)增碳劑反應(yīng)的表面積,并防止煤質(zhì)增碳劑進(jìn)入鋼液,避免增碳,但是合理控制小顆粒煤質(zhì)增碳劑的加入時機,減少小顆粒煤質(zhì)增碳劑揮發(fā)損失。