專利名稱:一種高爐焦炭膠體復(fù)合負催化劑及噴灑裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明屬于高爐煉鐵領(lǐng)域,適用于高爐煉鐵降低焦比,通過降低焦炭的反應(yīng)性和提高反 應(yīng)后的強度,從而提高焦炭在高爐內(nèi)對料柱的支撐作用,改善高爐下部的透氣性,達到提高 冶煉強度,提高高爐產(chǎn)量和降低焦比的目的。
技術(shù)背景降低高爐焦比有優(yōu)化煉焦配煤,改善焦炭質(zhì)量等多種技術(shù),與本發(fā)明專利最接近的技術(shù) 要說是焦炭的鈍化處理,諸如重慶大學(xué)朱子宗副教授的改善安陽焦炭熱性能工業(yè)性試驗研 究,鄭州科委代理公司的高爐煉鐵用焦炭鈍化劑及使用方法。這類發(fā)明專利的共同特點在于 均采用了硼酸作為鈍化劑,由于是水溶液沒有形成耐高溫的膠體,造成應(yīng)用效果不穩(wěn)定和局 限性,而且價格昂貴,鋼鐵企業(yè)應(yīng)用受到限制。發(fā)明內(nèi)容本發(fā)明目的采用復(fù)合負催化劑,稀釋為膠體溶液,噴灑到入高爐前焦炭在滾動狀態(tài)下的表面,形成一薄層耐高溫(> 140crc )的薄膜,有效阻礙焦炭在高爐內(nèi)下降過程中與co2的汽化反應(yīng),即C+C02—2C0,從而降低焦炭的耐高溫反應(yīng)性,改善焦炭的熱強度,增強焦炭對料柱的支撐骨架作用,改善高爐下部的透氣性,提高高爐冶煉強度和降低焦比。這種高爐焦炭膠體復(fù)合負催化劑,膠體復(fù)合負催化劑溶劑由硅溶膠和膨潤土組成,溶質(zhì)由硼酸與氯化鎂組成,溶劑中硅溶膠和膨潤土的比例為1: 1,溶質(zhì)中硼酸與氯化鎂之比=2:8 8:2,溶劑和溶質(zhì)的比例為9: 1。膠體溶液的配制技術(shù)將濃縮的膠體復(fù)合負催化劑用60 80'C的清潔水稀釋到2% 10% 的濃度,充分混勻(采用攪拌機)。再用可調(diào)壓力(l一10kg)的不銹鋼球閥噴頭呈霧狀噴灑 到滾動焦炭的表面,達到均勻噴灑的目的,噴灑量控制在1% 5%,即一噸焦炭噴灑10 50 公斤。高爐焦炭膠體復(fù)合負催化劑噴灑裝置由水和復(fù)合負催化劑入口 l,立式減速馬達2,攪拌 器3,清灰口4,閥門5,加壓泵6,不銹鋼霧化噴頭7,膠體溶液配置罐8,噴灑罐9、 10組 成。首先將復(fù)合負催化劑與水按比例由配置罐8的入口 l加入,加入同時通入蒸汽使膠體溶 液的溫度達到60 8(TC,由立式馬達2帶動攪拌器3對膠體溶液進行攪拌,使膠體溶液達到 均勻的程度,然后將配置好的膠體溶液通過閥門5注入噴灑罐9并開啟加壓泵6對罐內(nèi)的膠 體溶液進行加壓,罐內(nèi)的壓力可控制在l 10kg,打開噴頭7,使膠體溶液以霧化狀態(tài)均勻地噴灑到焦倉下出口流槽滾動的焦炭表面,噴灑罐的數(shù)量與焦倉相等,兩個或幾個噴灑罐同時 輪流作業(yè),達到焦炭在入高爐前被復(fù)合負催化劑膠體溶液鈍化處理的目的。 優(yōu)點或積極效果采用這種膠體復(fù)合負催化劑的優(yōu)點在于第一、噴灑效果好,耐高溫的膠體可在高溫條件下保持效果;第二、適用于不同規(guī)格和質(zhì)量的焦炭。如搗固焦,白煤焦或其它不同配煤的焦炭; 第三、價位較低,噸鐵增加成本3.5 17.5元。采用本膠體復(fù)合負催化劑,降低焦比15 30公斤/噸鐵,高爐利用系數(shù)提高0. 15 0. 3t / m3 . d (即一立方米高爐有效容積一晝夜增加產(chǎn)量0. 15 0. 3噸)。
圖1為復(fù)合負催化劑膠體溶液配置及霧化噴灑裝置示意圖,圖l中主要零部件為水和復(fù)合負催化劑入口l,立式減速馬達2,攪拌器3,清灰口4,閥門5, 加壓泵6,不銹鋼霧化噴頭7,膠體溶液配置罐8,噴灑罐9、 10。
具體實施方式
實施例1采用本發(fā)明的膠體復(fù)合負催化劑,對某鋼鐵公司的焦炭進行噴灑處理,控制膠體溶液的 濃度為4%,噴灑量為1.8% 2%,即每噸焦炭噴灑膠體溶液18 20公斤,折成每噸焦炭消耗0. 8 1. 0公斤的復(fù)合負催化劑。在實驗室使焦炭的反應(yīng)性(CRI )由24. 2%降低到18%,反應(yīng) 后的強度(CSR )由60. 6%提高到71.1%,用于工業(yè)生產(chǎn)的效果,入爐焦比每噸鐵降低25公斤,噴煤量每噸鐵增加29公斤,高爐利用系數(shù)提高了 0. 16噸/m3 . d ,即每立方米高爐有效容 積每晝夜多產(chǎn)0. 16噸生鐵,450立方米的高爐每天多產(chǎn)72噸鐵。 實施例2用本發(fā)明的膠體復(fù)合負催化劑,用于天津鋼鐵公司的華鑫,三煤氣,古縣和梗陽四種焦 炭,噴灑濃度為5%的復(fù)合負催化劑膠體溶液0. 18% 2%,四種焦炭的反應(yīng)性(CRI )降低了1. 4 2. 7個百分點,反應(yīng)后的強度(CSR )提高了 0. 4 5. 2個百分點。由以上的實例充分說明,采用本發(fā)明的膠體復(fù)合負催化劑處理高爐焦炭,在實驗室能明 顯降低焦炭的高溫反應(yīng)性(CRI )和提高反應(yīng)后的強度(CSR ),應(yīng)用于高爐煉鐵生產(chǎn),能明顯降低焦比和提高高爐利用系數(shù),是實現(xiàn)高爐節(jié)能減排的一項有力舉措。
權(quán)利要求
1.一種高爐焦炭膠體復(fù)合負催化劑,其特征是膠體復(fù)合負催化劑溶劑由硅溶膠和膨潤土組成,溶質(zhì)由硼酸與氯化鎂組成,溶劑中硅溶膠和膨潤土的比例為1∶1,溶質(zhì)中硼酸與氯化鎂之比=2∶8~8∶2,溶劑和溶質(zhì)的比例為9∶1。
2. —種高爐焦炭膠體復(fù)合負催化劑噴灑裝置,其特征是由水和復(fù)合負催化劑入口 (1), 立式減速馬達(2),攪拌器(3),清灰口 (4),閥門(5),加壓泵(6),不銹鋼霧化噴頭(7), 膠體溶液配置罐(8),噴灑罐(9)、 (10)組成;首先將復(fù)合負催化劑與水按2% 10%的比例 由配置罐(8)的入口 (1)加入,加入同時通入蒸汽使膠體溶液的溫度達到60 80。C,由立 式馬達(2)帶動攪拌器(3)對膠體溶液進行攪拌,然后將配置好的膠體溶液通過閥門(5) 注入噴灑罐(9)并開啟加壓泵(6)對罐內(nèi)的膠體溶液迸行加壓,罐內(nèi)的壓力控制在1 10kg, 打開噴頭(7),使膠體溶液以霧化狀態(tài)均勻地噴灑到焦倉下出口流槽滾動的焦炭表面,噴灑 罐的數(shù)量與焦倉相等,兩個或幾個噴灑罐同時輪流作業(yè),達到焦炭在入高爐前被復(fù)合負催化 劑膠體溶液鈍化處理的目的。
全文摘要
一種高爐焦炭膠體復(fù)合負催化劑及噴灑裝置,屬于高爐煉鐵領(lǐng)域適用于高爐煉鐵降低焦比,通過降低焦炭的反應(yīng)性和提高反應(yīng)后的強度,從而提高焦炭在高爐內(nèi)對料柱的支撐作用,改善高爐下部的透氣性,達到提高冶煉強度,提高高爐產(chǎn)量和降低焦比的目的。其特征是膠體復(fù)合負催化劑溶劑由硅溶膠和膨潤土組成,溶質(zhì)由硼酸與氯化鎂組成,溶劑中硅溶膠和膨潤土的比例為1∶1,溶質(zhì)中硼酸與氯化鎂之比=2∶8~8∶2,溶劑和溶質(zhì)的比例為9∶1。較體復(fù)合負催化劑用60~80℃的清潔水稀釋到2%~10%的濃度,充分混勻,再用可調(diào)壓力(1-10kg)的不銹鋼球閥噴頭呈霧狀噴灑到滾動焦炭的表面,達到均勻噴灑的目的,噴灑量控制在1%~5%,即一噸焦炭噴灑10~50公斤。采用本膠體復(fù)合負催化劑,降低焦比15~30公斤/噸鐵,高爐利用系數(shù)提高0.15~0.3t/m<sup>3</sup>·d,適用于不同規(guī)格和質(zhì)量的焦炭。
文檔編號C21B5/02GK101235425SQ200810100880
公開日2008年8月6日 申請日期2008年2月25日 優(yōu)先權(quán)日2008年2月25日
發(fā)明者許滿興, 許贊文 申請人:北京科技大學(xué)