專利名稱:油、套管高頻焊接工藝的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
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本發(fā)明涉及一種焊接油管、套管工藝,尤其是J55、 N80鋼級悍 接油、套管的高頻焊接工藝。
背景技術(shù):
在石油鉆井領(lǐng)域,J55、 N80鋼級O)73焊接油管與同類無縫管相 比,具有尺寸精度高,焊縫韌性好,抗擠潰性能強,生產(chǎn)效率高,成 本低等優(yōu)點。在發(fā)達國家焊接油管、套管已取代60-90%的無縫管, 取得了良好的經(jīng)濟效益,而我國在J55、 N80鋼級焊接油管、套管的 生產(chǎn)上尚屬空白?,F(xiàn)有德國曼內(nèi)斯曼公司制造的RN120O114mm焊接 機組的高頻焊接工藝,滿足力學(xué)性能低于J55、 N80鋼級油、套管的 焊接需要,生產(chǎn)J55、 N80鋼級油、套管時焊縫質(zhì)量和焊縫金相分析 方面均不能達到API 5CT標(biāo)準(zhǔn)要求。通過技術(shù)人員和生產(chǎn)人員分析, 主要存在以下方面的問題1、焊接V形角通??刂圃? 4。范圍, 但在焊接過程中焊縫中易存留夾渣物,造成點狀假焊現(xiàn)象,直接影響 焊接油管的焊縫質(zhì)量;2、感應(yīng)圈寬度較寬,傳送給管體的功率降低, 加大了焊縫熱影響區(qū)寬度,焊縫質(zhì)量不穩(wěn)定;3、感應(yīng)線圈前端與擠 壓輥中心距離值以及線圈與待焊鋼管之間的間隙值選取不合適當(dāng)感 應(yīng)線圈前端與擠壓輥中心距離過大時,擠壓力低、焊接質(zhì)量降低,當(dāng) 此距離過小時,焊接溫度過高,造成熔滴,無法焊接;感應(yīng)線圈與待 焊鋼管之間的間隙過大時,高頻系統(tǒng)回路電壓過高,損壞元件,使感 應(yīng)線圈不能向擠壓輥靠近,造成生產(chǎn)時功率損耗較大,影響生產(chǎn)效率, 當(dāng)間隙過小時,易使帶鋼毛刺劃傷感應(yīng)線圈。 發(fā)明內(nèi)容-
為了克服現(xiàn)有的焊接工藝在焊接J55、 N80鋼級油套管容易產(chǎn)生 點狀假焊、焊接質(zhì)量不穩(wěn)定的不足,本發(fā)明提供一種油、套管高頻焊 接工藝,該油、套管高頻焊接工藝具有焊接強度高、無夾渣物存留的特點,保證了焊接質(zhì)量i提髙了焊接效率。
本發(fā)明的技術(shù)方案是 一種油、套管高頻焊接工藝,包括感應(yīng)線 圈及擠壓輥,使用感應(yīng)線圈的寬度B為90 180mm,保持管材焊接開 口角a為4 5° ,感應(yīng)線圈前端與擠壓輥中心距離L為110 145mm, 感應(yīng)線圈內(nèi)孔與待焊接鋼管之間的間隙h為5 8mm。
本發(fā)明具有如下有益效果由于采用上述方案,又根據(jù)具體鋼板 的厚度和所制管材直徑的不同,使用感應(yīng)線圈的寬度為90 180mm, 使得焊接的輸出功率增大,保持焊接開口角a為4 5° ,使得在焊 接過程中不會存留夾渣物,沒有點狀假焊現(xiàn)象,提高了油、套管的焊 縫質(zhì)量;確定感應(yīng)線圈前端與擠壓輥中心距離L為110 145mm,避 免了L過大時,擠壓力低、焊接質(zhì)量降低,L過小時,焊接溫度過高, 造成熔滴,無法焊接的問題;同時,保證感應(yīng)線圈內(nèi)孔與待焊接鋼管 之間的間隙h為5 8mm,避免了 h過大時,高頻系統(tǒng)加路電壓過高, 損壞元件,使感應(yīng)線圈不能當(dāng)擠壓輥靠近,造成生產(chǎn)時功率損耗較大, 影響生產(chǎn)效率,h過小時,易使帶鋼毛刺劃傷感應(yīng)線圈的問題,提高 了焊接效率,保證了焊接質(zhì)量。
附圖l是本發(fā)明的示意圖。
圖中l(wèi)-焊接鋼管,2-擠壓輥下輥,3-擠壓上輥,4-感應(yīng)線圈, a-帶鋼焊接開口角,L-擠壓輥中心至感應(yīng)線圈前端距離,B-感應(yīng)線 圈寬度,h-感應(yīng)線圈內(nèi)孔與焊接鋼管間隙。
具體實施例方式
下面結(jié)合附圖對本發(fā)明作進一步說明
由圖l所示, 一種油、套管高頻焊接工藝,包括感應(yīng)線圈4及擠 壓輥(2, 3),根據(jù)不同直徑及厚度的管材,使用感應(yīng)線圈4的寬度 B為90 180mm,使得傳送給管體的功率增加,減小了焊縫熱影響區(qū) 寬度,提高了焊縫質(zhì)量的穩(wěn)定性;保持管材焊接開口角a為4 5。, 使得在焊接過程中不會存留夾渣物,沒有點狀假焊現(xiàn)象,提高了油、 套管的焊縫質(zhì)量;感應(yīng)線圈4前端與擠壓輥(2, 3)中心距離L為11。 l必mm,避免了 L過大時,擠壓力低、焊接質(zhì)量降低,L過小時, 焊接溫度過高,造成熔滴,無法焊接的問題,使得焊接質(zhì)量提高,加 快了焊接速度;感應(yīng)線圈4內(nèi)孔與待焊接鋼管1之間的間隙h為5 8mm,避免了h過大時,高頻系統(tǒng)加路電壓過高,損壞高頻元件,使 感應(yīng)線圈4不能當(dāng)擠壓輥靠近,造成生產(chǎn)時功率損耗較大,影響生產(chǎn) 效率,h過小時,易使帶鋼毛剌劃傷感應(yīng)線圈4的問題,提高了焊接 效率,保證了焊接質(zhì)量。
在實際工作時,首先用3mm厚紫銅,制作寬度B二90 180mm的 感應(yīng)線圈4,將感應(yīng)線圈4安裝在待焊接鋼管1上,并于高頻焊機相 應(yīng)連接處連接,以擠壓輥中心為基準(zhǔn)調(diào)整擠壓輥中心至感應(yīng)線圈前端 距離L為110 145mm,然后調(diào)a角為4 5。,并使感應(yīng)線圈4內(nèi)孔 與焊接鋼管1表面間隙h-5 8mm。本發(fā)明避免了擠壓輥中心至感應(yīng) 線圈前端距離L時,擠壓力低、焊接質(zhì)量低、距離過小時,焊接溫度 無法焊接的問題;并且避免了感應(yīng)線圈與待焊鋼管間隙h過大或過小 所帶來的問題,增加了焊接效率、降低電耗。
下面通過具體實施例來說明
實施例一在焊接直徑為①73.02的油管時,感應(yīng)線圈4的寬度 B制作為90 95mm,調(diào)整擠壓輥中心至感應(yīng)線圈前端距離L為110 115mm,然后調(diào)整a角為4° ,并使感應(yīng)線圈4內(nèi)孔與焊接鋼管1表 面間隙h^5 8mm。焊接結(jié)束后檢測,結(jié)果顯示焊縫無夾渣物殘留, 無假焊現(xiàn)象,焊接強度合格。
實施例二在焊接直徑為0114.3的套管時,感應(yīng)線圈4的寬度 B制作為140 145mm,調(diào)整擠壓輥中心至感應(yīng)線圈前端距離L為 135 140mm,然后調(diào)整a角為4. 5° ,并使感應(yīng)線圈4內(nèi)孔與焊接鋼 管l表面間隙h二5 8mm。焊接結(jié)束后檢測,結(jié)果顯示焊縫無夾渣物
殘留,無假焊現(xiàn)象,焊接強度良好。
實施例三在焊接直徑為。139.7的套管時,感應(yīng)線圈4的寬度 B制作為170 180mm,調(diào)整擠壓輥中心至感應(yīng)線圈前端距離L為 140 145mm,然后調(diào)整a角為5。,并使感應(yīng)線圈4內(nèi)孔與焊接鋼管-1表面間像:h=5 8mfflff焊接結(jié)束后檢測,結(jié)果-顯示焊縫無夾渣 --留,無假焊現(xiàn)象,焊接強度良好。
上述實施例表明,各參數(shù)的選取合理,保證了焊接質(zhì)量,同時, 不會劃傷感應(yīng)線圈,提高了焊接效率。
權(quán)利要求
1、一種油、套管高頻焊接工藝,包括感應(yīng)線圈(4)及擠壓輥(2,3),其特征在于使用感應(yīng)線圈(4)的寬度B為90~180mm,保持管材焊接開口角α為4~5°,感應(yīng)線圈(4)前端與擠壓輥(2,3)中心距離L為110~145mm,感應(yīng)線圈(4)內(nèi)孔與待焊接鋼管(1)之間的間隙h為5~8mm。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種油、套管高頻焊接工藝。主要解決現(xiàn)有的焊接工藝在焊接J55、N80鋼級油套管容易產(chǎn)生點狀假焊、焊接質(zhì)量不穩(wěn)定的問題。其特征在于使用感應(yīng)線圈(4)的寬度B為90~180mm,保持管材焊接開口角α為4~5°,感應(yīng)線圈(4)前端與擠壓輥(2,3)中心距離L為110~145mm,感應(yīng)線圈(4)內(nèi)孔與待焊接鋼管(1)之間的間隙h為5~8mm。該油、套管高頻焊接工藝具有焊接強度高、無夾渣物存留的特點,保證了焊接質(zhì)量,提高了焊接效率。
文檔編號B23K13/00GK101474716SQ200910071309
公開日2009年7月8日 申請日期2009年1月21日 優(yōu)先權(quán)日2009年1月21日
發(fā)明者史福忠, 馬建國 申請人:張家口海特鋼管有限責(zé)任公司