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電鍍錫助熔槽外排液分級回用系統(tǒng)及工藝的制作方法

文檔序號:10677322閱讀:449來源:國知局
電鍍錫助熔槽外排液分級回用系統(tǒng)及工藝的制作方法
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種電鍍錫助熔槽外排液分級回用系統(tǒng)及工藝,回用系統(tǒng)包括助熔槽1、外排液收集槽2、計量提升泵、加熱器、蒸發(fā)器、電鍍液儲存槽、氣液分離器、冷凝器、冷凝水均質(zhì)池、催化氧化池和絮凝沉淀池;助熔槽、外排液收集槽、計量提升泵、加熱器和蒸發(fā)器依次連通,蒸發(fā)器分別通過第一管道和第二管道與電鍍液儲槽和加熱器相連通。本發(fā)明對電鍍錫助溶槽外排液進行分級處理,通過加熱、蒸發(fā)、循環(huán)濃縮實現(xiàn)濃縮液回用,冷凝水經(jīng)均質(zhì)、催化氧化、絮凝沉淀實現(xiàn)達標(biāo)外排,實現(xiàn)了錫離子的高效回收和廢水的達標(biāo)排放,并且避免了酸浸、焙燒、還原、粗錫精制等操作,大大節(jié)約運行成本。
【專利說明】
電鍍錫助熔槽外排液分級回用系統(tǒng)及工藝
技術(shù)領(lǐng)域
[0001]本發(fā)明涉及一種電鍍錫助熔槽外排液分級回用系統(tǒng)及工藝,屬于電鍍錫廢水回用和處理技術(shù)領(lǐng)域。
【背景技術(shù)】
[0002]目前電鍍錫工藝大都采用不溶性陽極鍍錫,電鍍過程中電鍍槽、回收槽、助熔槽依次串聯(lián),高速鍍錫過程中,回收槽液隨高速鍍錫基板慣性帶入助熔槽中,導(dǎo)致助熔槽內(nèi)Sn2+濃度越來越高。為滿足軟熔工藝要求,助熔槽內(nèi)Sn2+濃度需始終小于2.5g/L,當(dāng)助熔槽內(nèi)Sn2+濃度大于該值時,常規(guī)做法為用脫鹽水置換部分助熔槽液,并添加適量PSA及ENSA。
[0003]置換的助溶槽液Sn2+濃度一般在2.0-2.5g/L,屬于典型的含金屬離子、高COD濃度、難降解的酸性廢液,若直接排入電鍍錫廢水處理系統(tǒng),不僅造成錫的浪費,而且對后續(xù)的污水處理系統(tǒng)造成極大的沖擊負(fù)荷,影響廢水處理效果,造成嚴(yán)重的環(huán)境污染。
[0004]近年來,部分企業(yè)開始采用分步沉淀的堿法回收錫離子,使其以氫氧化錫或氫氧化亞錫的形式沉淀,與生產(chǎn)線的錫泥混合后進行金屬錫的回收,廢水則進入電鍍錫廢水處理系統(tǒng)。專利號ZL201410372932.9公布了一種從電鍍錫泥中回收鍍錫用精錫的方法,通過酸浸、焙燒、保護氣氛還原、粗錫精制等得到符合回用要求的精錫。上述方法盡管實現(xiàn)錫離子的回收和回用,但是廢水仍然很難處理達標(biāo)或處理費用昂貴,原因是廢水中苯酚磺酸為強酸性、難降解有機物,傳統(tǒng)活性污泥法很難處理達標(biāo),需要進行化學(xué)強化預(yù)處理、高效生物處理、芬頓深度氧化的組合工藝才能實現(xiàn)處理達標(biāo),處理費用昂貴,大大增加了企業(yè)的運行成本。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0005]本發(fā)明提供一種電鍍錫助熔槽外排液分級回用系統(tǒng)及工藝,對電鍍錫助溶槽外排液進行分級處理,通過加熱、蒸發(fā)、循環(huán)濃縮實現(xiàn)濃縮液回用,冷凝水經(jīng)均質(zhì)、催化氧化、絮凝沉淀實現(xiàn)達標(biāo)外排,實現(xiàn)了錫離子的高效回收和廢水的達標(biāo)排放,并且避免了酸浸、焙燒、還原、粗錫精制等操作,大大節(jié)約運行成本。
[0006]本發(fā)明所采取的技術(shù)方案是:
一種電鍍錫助熔槽外排液分級回用系統(tǒng),包括助熔槽1、外排液收集槽2、計量提升栗、加熱器、蒸發(fā)器、電鍍液儲存槽、氣液分離器、冷凝器、冷凝水均質(zhì)池、催化氧化池和絮凝沉淀池;
助熔槽、外排液收集槽、計量提升栗、加熱器和蒸發(fā)器依次連通,蒸發(fā)器分別通過第一管道和第二管道與電鍍液儲槽和加熱器相連通;
蒸發(fā)器通過蒸汽管道與氣液分離器連通;氣液分離器的氣相出口與冷凝器相連通;氣液分離器的液相出口與加熱器連通;冷凝器出口與冷凝水均質(zhì)池、催化氧化池和絮凝沉淀池依次連通。
[0007]還包括水環(huán)式真空栗和循環(huán)水箱,循環(huán)水箱與水循環(huán)式真空栗連通,水循環(huán)式真空栗與蒸發(fā)器連接。
[0008]催化氧化池為序批式催化氧化池,含兩級催化池、氧化池,兩級催化池內(nèi)裝填料,從下往上依次為鵝軟石、電化學(xué)氧化填料,填料孔隙率為60-70%,為l-3cm的橢球形;兩級催化池、氧化池為底部曝氣。
[0009]絮凝沉淀池為中心布水的上進水上出水反應(yīng)器。
[0010]本發(fā)明還提供一種電鍍錫助熔槽外排液分級回用工藝,包括下述步驟:
助熔槽的外排液進入外排液收集槽,然后進入加熱器進行加熱,經(jīng)溫度傳感器檢測溫度達標(biāo)后進入蒸發(fā)器進行濃縮,濃縮液在蒸發(fā)器和加熱器間循環(huán);
蒸發(fā)器的濃縮液經(jīng)錫離子濃度在線檢測后,關(guān)閉第二管道,打開符合質(zhì)量要求的濃縮液經(jīng)第一管道進入電鍍液儲存槽實現(xiàn)回用;
蒸發(fā)器蒸發(fā)出的蒸汽通過蒸汽管道進入氣液分離器進行氣液分離,氣液分離器分離出的液相進入加熱器繼續(xù)循環(huán),分離出的氣相進入冷凝器進行冷凝,然后依次經(jīng)進入冷凝水均質(zhì)池進行均質(zhì)處理、催化氧化池催化氧化處理、絮凝沉淀池混凝沉淀,混凝沉淀后達到出水直接達標(biāo)排放。
[0011]其中,蒸發(fā)器壓力為-0.06MPa?-0.1MPa,由水環(huán)式真空栗控制蒸發(fā)器壓力,水環(huán)式真空栗與循環(huán)水箱相連。
[0012]加熱器溫度為50?70°C,由溫度傳感器實時監(jiān)測溫度,與蒸汽流量實現(xiàn)連鎖控制。
[0013]蒸發(fā)器中的濃縮液中錫離子經(jīng)Sn2+濃度在線檢測濃度在18-28g/L時,進入電鍍液儲存槽,實現(xiàn)鍍錫線回用。
[0014]催化氧化池為序批式催化氧化池,含兩級催化池、氧化池,兩級催化池內(nèi)裝填料,從下往上依次為鵝軟石、電化學(xué)氧化填料,填料孔隙率為60-70%,為l-3cm的橢球形;兩級催化池、氧化池為底部曝氣,曝氣量根據(jù)來水水量調(diào)節(jié)氣水比:4:1-2:1。
[0015]絮凝沉淀池為中心布水的上進水上出水反應(yīng)器,通過中和劑調(diào)整進水PH為8.0-10.0;所述絮凝劑為PAM、PAC的一種或兩種。絮凝劑計量栗、中和劑計量栗與PH在線檢測儀實現(xiàn)連鎖控制。所述中和劑為質(zhì)量分?jǐn)?shù)為30%的NaOH。
[0016]冷凝水均質(zhì)后PH為3.0-4.0,酸性調(diào)節(jié)劑為質(zhì)量分?jǐn)?shù)為98%的硫酸,pH在線檢測儀與酸性調(diào)節(jié)劑流量栗連鎖控制。
[0017]采用該工藝可實現(xiàn)大部分助溶槽外排液的達標(biāo)回用,剩余外排液的處理難度大大降低,通過催化氧化、絮凝沉淀工藝便可實現(xiàn)達標(biāo)排放,大大節(jié)約廢水處理成本。回收的助熔槽外排液完全達到回用要求,進入電鍍液儲存槽后實現(xiàn)鍍錫線回用,避免了錫離子的浪費,或復(fù)雜的錫回收、酸浸、焙燒、還原、粗錫精制等步驟,大大節(jié)約運行成本。該工藝流程簡單、運行穩(wěn)定、實現(xiàn)了助熔槽外排液的高效回用和處理,環(huán)境效益和經(jīng)濟效益顯著。
[0018]采用上述技術(shù)方案所產(chǎn)生的有益效果在于:
本發(fā)明對電鍍錫助溶槽外排液進行分級處理,通過加熱、蒸發(fā)、循環(huán)濃縮實現(xiàn)濃縮液回用,冷凝水經(jīng)均質(zhì)、催化氧化、絮凝沉淀實現(xiàn)達標(biāo)外排,實現(xiàn)了錫離子的高效回收和廢水的達標(biāo)排放,并且避免了酸浸、焙燒、還原、粗錫精制等操作,大大節(jié)約運行成本。
[0019]本工藝與外排液傳統(tǒng)處理方法相比,工藝簡單,運行成本低,經(jīng)濟效益和環(huán)境效益顯著。
【附圖說明】
[0020]圖1為本發(fā)明電鍍錫助熔槽外排液分級回用系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)圖;
其中,1、助熔槽;2、外排液收集槽;3、計量提升栗;4、加熱器;5、蒸發(fā)器;6、水環(huán)式真空栗;7、電鍍液儲存槽;8、氣液分離器;9、循環(huán)水箱;10、冷凝器;11、冷凝水均質(zhì)池;12、催化氧化池;13、絮凝沉淀池;14、第一管道;15、蒸汽管道;16、第二管道。
【具體實施方式】
[0021]下面結(jié)合實施例對本發(fā)明做進一步地說明;
實施例1電鍍錫助熔槽外排液分級回用系統(tǒng)
如圖1所示,電鍍錫助熔槽外排液分級回用系統(tǒng),包括助熔槽1、外排液收集槽2、計量提升栗3、加熱器4、蒸發(fā)器5、電鍍液儲存槽7、氣液分離器8、冷凝器10、冷凝水均質(zhì)池11、催化氧化池12和絮凝沉淀池13;
助熔槽1、外排液收集槽2、計量提升栗3、加熱器4和蒸發(fā)器5依次連通,蒸發(fā)器5分別通過第一管道14和第二管道16與電鍍液儲槽7和加熱器4相連通;
蒸發(fā)器5通過蒸汽管道15與氣液分離器8連通;氣液分離器8的氣相出口與冷凝器10相連通;氣液分離器8的液相出口與加熱器4連通;冷凝器10出口與冷凝水均質(zhì)池11、催化氧化池12和絮凝沉淀池13依次連通。
[0022]本發(fā)明的另一優(yōu)選技術(shù)方案為,還包括水環(huán)式真空栗6和循環(huán)水箱9,循環(huán)水箱9與水循環(huán)式真空栗6連通,水循環(huán)式真空栗6與蒸發(fā)器5連接。
[0023]本發(fā)明的另一優(yōu)選的技術(shù)方案為,催化氧化池12為序批式催化氧化池,含兩級催化池、氧化池,兩級催化池內(nèi)裝填料,從下往上依次為鵝軟石、電化學(xué)氧化填料,填料孔隙率為60-70%,為l-3cm的橢球形;兩級催化池、氧化池為底部曝氣。
[0024]本發(fā)明的進一步優(yōu)選的技術(shù)方案為,絮凝沉淀池13為中心布水的上進水上出水反應(yīng)器。
[0025]實施例2-實施例5為電鍍錫助熔槽外排液分級回用工藝實施例實施例2
助熔槽外排液PH為1.0、Sn2+濃度為2.4g/L、COD為18000mg/L,屬于典型強酸性、含金屬離子、高濃度難降解有機物,經(jīng)提升計量栗以8m3/h的流量打入加熱器,加熱器體積約4m3,加熱器通入溫度160°C、壓力0.55MPa的蒸汽,控制溫度65°C,加熱的助溶槽外排液進入蒸發(fā)器,蒸發(fā)器壓力為-0.08MPa,外排液在蒸發(fā)器內(nèi)蒸發(fā),氣體進入氣液分離器,液體回到加熱器進行循環(huán)濃縮,當(dāng)檢測到循環(huán)濃縮液的Sn2+濃度達到24g/L時,關(guān)閉循環(huán)管路閥門,打開電鍍液儲存槽進口閥,濃縮液(體積約0.4m3)進入電鍍液儲存槽實現(xiàn)鍍錫線回用。氣液分離后冷凝液體積約3.6m3,C0D為600mg/L、PH為5.5,相對助熔槽外排液COD去除率達96.7%。用濃度為98%的濃硫酸調(diào)節(jié)冷凝液pH值為3.5,均質(zhì)后的冷凝液進入序批式催化氧化池,兩級催化池內(nèi)裝有鵝軟石、氧化填料,填料孔隙率為60-70%,為l-3cm的橢球形,停留時間分別為Ih,曝氣量調(diào)整為10m3/h,之后進入氧化塔,曝氣量為10m3/h,停留時間2h,反應(yīng)結(jié)束的冷凝液進入絮凝沉淀池,用濃度30%的NaOH溶液調(diào)整PH為8.5,PAM投加量為0.2%,停留時間1.5h,經(jīng)沉淀后出水COD為80mg/L,小于電鍍廢水最低排放指標(biāo)達標(biāo)排放。本工藝實現(xiàn)了助熔槽外排液中Sn2+的全部回收,與傳統(tǒng)處理工藝相比,運行費用低,流程簡單,環(huán)境效益明顯。
[0026]實施例3
助熔槽外排液PH為1.2、Sn2+濃度為2.6g/L、COD為18500mg/L,屬于典型強酸性、含金屬離子、高濃度難降解有機物,經(jīng)提升計量栗以8m3/h的流量打入加熱器,加熱器體積約4m3,加熱器通入溫度160°C、壓力0.55MPa的蒸汽,控制溫度70°C,加熱的助溶槽外排液進入蒸發(fā)器,蒸發(fā)器壓力為-0.06MPa,外排液在蒸發(fā)器內(nèi)蒸發(fā),氣體進入氣液分離器,液體回到加熱器進行循環(huán)濃縮,當(dāng)檢測到循環(huán)濃縮液的Sn2+濃度達到26g/L時,關(guān)閉循環(huán)管路閥門,打開電鍍液儲存槽進口閥,濃縮液(體積約0.4m3)進入電鍍液儲存槽實現(xiàn)鍍錫線回用。氣液分離后冷凝液體積約3.6m3,C0D為700mg/L、PH為5.5,相對助熔槽外排液COD去除率達96.2%。用濃度為98%的濃硫酸調(diào)節(jié)冷凝液pH值為4.0,均質(zhì)后的冷凝液進入序批式催化氧化池,兩級催化池內(nèi)裝有鵝軟石、氧化填料,填料孔隙率為60-70%,為l-3cm的橢球形,停留時間分別為lh,曝氣量調(diào)整為10m3/h,之后進入氧化塔,曝氣量為10m3/h,停留時間1.5h,反應(yīng)結(jié)束的冷凝液進入絮凝沉淀池,用濃度30%的NaOH溶液調(diào)整PH為9.0,PAM投加量為0.1%,停留時間2h,經(jīng)沉淀后出水COD為100mg/L,小于電鍍廢水最低排放指標(biāo)達標(biāo)排放。本工藝實現(xiàn)了助熔槽外排液中Sn2+的全部回收,與傳統(tǒng)處理工藝相比,運行費用低,流程簡單,環(huán)境效益明顯。
[0027]實施例4
助熔槽外排液PH為1.0、3112+濃度為2.(^/1、0)0為175001^/1,屬于典型強酸性、含金屬離子、高濃度難降解有機物,經(jīng)提升計量栗以8m3/h的流量打入加熱器,加熱器體積約4m3,加熱器通入溫度160°C、壓力0.55MPa的蒸汽,控制溫度60°C,加熱的助溶槽外排液進入蒸發(fā)器,蒸發(fā)器壓力為-0.09MPa,外排液在蒸發(fā)器內(nèi)蒸發(fā),氣體進入氣液分離器,液體回到加熱器進行循環(huán)濃縮,當(dāng)檢測到循環(huán)濃縮液的Sn2+濃度達到28g/L時,關(guān)閉循環(huán)管路閥門,打開電鍍液儲存槽進口閥,濃縮液(體積約0.33m3)進入電鍍液儲存槽實現(xiàn)鍍錫線回用。氣液分離后冷凝液體積約3.67m3,COD為650mg/L、PH為5.4,相對助熔槽外排液COD去除率達96.6%。用濃度為98%的濃硫酸調(diào)節(jié)冷凝液pH值為3.5,均質(zhì)后的冷凝液進入序批式催化氧化池,兩級催化池內(nèi)裝有鵝軟石、氧化填料,填料孔隙率為60-70%,為l-3cm的橢球形,停留時間分別為lh,曝氣量調(diào)整為llm3/h,之后進入氧化塔,曝氣量為llm3/h,停留時間2h,反應(yīng)結(jié)束的冷凝液進入絮凝沉淀池,用濃度30%的NaOH溶液調(diào)整PH為10.0,PAM投加量為0.5%,停留時間2h,經(jīng)沉淀后出水COD為90mg/L,小于電鍍廢水最低排放指標(biāo)達標(biāo)排放。本工藝實現(xiàn)了助熔槽外排液中Sn2+的全部回收,與傳統(tǒng)處理工藝相比,運行費用低,流程簡單,環(huán)境效益明顯。
[0028]實施例5
助熔槽外排液PH為1.1、Sn2+濃度為2.1g/L、COD為17800mg/L,屬于典型強酸性、含金屬離子、高濃度難降解有機物,經(jīng)提升計量栗以8m3/h的流量打入加熱器,加熱器體積約4m3,加熱器通入溫度160°C、壓力0.55MPa的蒸汽,控制溫度50°C,加熱的助溶槽外排液進入蒸發(fā)器,蒸發(fā)器壓力為-0.1MPa,外排液在蒸發(fā)器內(nèi)蒸發(fā),氣體進入氣液分離器,液體回到加熱器進行循環(huán)濃縮,當(dāng)檢測到循環(huán)濃縮液的Sn2+濃度達到18g/L時,關(guān)閉循環(huán)管路閥門,打開電鍍液儲存槽進口閥,濃縮液(體積約0.33m3)進入電鍍液儲存槽實現(xiàn)鍍錫線回用。氣液分離后冷凝液體積約3.67m3,COD為650mg/L、PH為5.4,相對助熔槽外排液COD去除率達96.6%。用濃度為98%的濃硫酸調(diào)節(jié)冷凝液pH值為3.0,均質(zhì)后的冷凝液進入序批式催化氧化池,兩級催化池內(nèi)裝有鵝軟石、氧化填料,填料孔隙率為60-70%,為l-3cm的橢球形,停留時間分別為lh,曝氣量調(diào)整為llm3/h,之后進入氧化塔,曝氣量為llm3/h,停留時間2h,反應(yīng)結(jié)束的冷凝液進入絮凝沉淀池,用濃度30%的NaOH溶液調(diào)整PH為8.0,PAM和PAC投加總量為0.5%,停留時間2h,經(jīng)沉淀后出水COD為90mg/L,小于電鍍廢水最低排放指標(biāo)達標(biāo)排放。本工藝實現(xiàn)了助熔槽外排液中Sn2+的全部回收,與傳統(tǒng)處理工藝相比,運行費用低,流程簡單,環(huán)境效益明顯。
【主權(quán)項】
1.一種電鍍錫助熔槽外排液分級回用系統(tǒng),其特征在于包括助熔槽(I)、外排液收集槽(2)、計量提升栗(3)、加熱器(4)、蒸發(fā)器(5)、電鍍液儲存槽(7)、氣液分離器(8)、冷凝器(1 )、冷凝水均質(zhì)池(11)、催化氧化池(12 )和絮凝沉淀池(13 );所述助熔槽(I)、外排液收集槽(2)、計量提升栗(3)、加熱器(4)和蒸發(fā)器(5)依次連通,蒸發(fā)器(5)分別通過第一管道(14)和第二管道(16)與電鍍液儲槽(7)和加熱器(4)相連通; 所述蒸發(fā)器(5)通過蒸汽管道(15)與氣液分離器(8)連通;氣液分離器(8)的氣相出口與冷凝器(10)相連通;氣液分離器(8)的液相出口與加熱器(4)連通;冷凝器(10)出口與冷凝水均質(zhì)池(11)、催化氧化池(12)和絮凝沉淀池(13)依次連通。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的電鍍錫助熔槽外排液分級回用系統(tǒng),其特征在于還包括水環(huán)式真空栗(6)和循環(huán)水箱(9),循環(huán)水箱(9)與水循環(huán)式真空栗(6)連通,水循環(huán)式真空栗(6)與蒸發(fā)器(5)連接。3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的電鍍錫助熔槽外排液分級回用系統(tǒng),其特征在于所述催化氧化池(12)為序批式催化氧化池,含兩級催化池、氧化池,兩級催化池內(nèi)裝填料,從下往上依次為鵝軟石、電化學(xué)氧化填料,填料孔隙率為60-70%,為l-3cm的橢球形;兩級催化池、氧化池為底部曝氣;所述絮凝沉淀池(13)為中心布水的上進水上出水反應(yīng)器。4.一種電鍍錫助熔槽外排液分級回用工藝,其特征在于包括下述步驟: 助熔槽(I)的外排液進入外排液收集槽(2),然后進入加熱器(4)進行加熱,經(jīng)溫度傳感器檢測溫度達標(biāo)后進入蒸發(fā)器(5)進行濃縮,濃縮液在蒸發(fā)器(5)和加熱器(4)間循環(huán); 蒸發(fā)器(5)的濃縮液經(jīng)錫離子濃度在線檢測后,關(guān)閉第二管道(16),打開符合質(zhì)量要求的濃縮液經(jīng)第一管道(14)進入電鍍液儲存槽(7)實現(xiàn)回用; 蒸發(fā)器(5)蒸發(fā)出的蒸汽通過蒸汽管道(15)進入氣液分離器(8)進行氣液分離,氣液分離器(8)分離出的液相進入加熱器(4)繼續(xù)循環(huán),分離出的氣相進入冷凝器(10)進行冷凝,然后依次經(jīng)進入冷凝水均質(zhì)池(11)進行均質(zhì)處理、催化氧化池(12)催化氧化處理、絮凝沉淀池(13 )混凝沉淀,混凝沉淀后達到出水直接達標(biāo)排放。5.如權(quán)利要求4所述的電鍍錫助熔槽外排液分級回用工藝,其特征在于所述蒸發(fā)器(5)壓力為_0.06MPa?-0.1MPa,由水環(huán)式真空栗(6)控制蒸發(fā)器壓力,水環(huán)式真空栗(6)與循環(huán)水箱(9)相連。6.根據(jù)權(quán)利要求4所述的電鍍錫助熔槽外排液分級回用工藝,其特征在于所述加熱器(4)溫度為50?70°C,由溫度傳感器實時監(jiān)測溫度。7.根據(jù)權(quán)利要求4所述的電鍍錫助熔槽外排液分級回用工藝,其特征在于所述蒸發(fā)器(5)中的濃縮液中錫離子經(jīng)Sn2+濃度在線檢測濃度在18-28g/L時,進入電鍍液儲存槽,實現(xiàn)鍍錫線回用。8.根據(jù)權(quán)利要求4所述的電鍍錫助熔槽外排液分級回用工藝,其特征在于所述催化氧化池(12)為序批式催化氧化池,含兩級催化池、氧化池,兩級催化池內(nèi)裝填料,從下往上依次為鵝軟石、電化學(xué)氧化填料,填料孔隙率為60-70%,為l-3cm的橢球形;兩級催化池、氧化池為底部曝氣,曝氣量根據(jù)來水水量調(diào)節(jié)氣水比:4:1-2:1。9.根據(jù)權(quán)利要求4所述的電鍍錫助熔槽外排液分級回用工藝,其特征在于所述絮凝沉淀池(13)為中心布水的上進水上出水反應(yīng)器,通過中和劑調(diào)整進水PH為8.0-10.0 ;絮凝劑計量栗、中和劑計量栗與PH在線檢測儀實現(xiàn)連鎖控制,所述絮凝劑為PAM、PAC的一種或兩種;所述中和劑為質(zhì)量分?jǐn)?shù)為30%的NaOH。10.根據(jù)權(quán)利要求4所述的電鍍錫助熔槽外排液分級回用工藝,其特征在于所述冷凝水均質(zhì)后PH為3.0-4.0,酸性調(diào)節(jié)劑為質(zhì)量分?jǐn)?shù)為98%的硫酸,pH在線檢測儀與酸性調(diào)節(jié)劑流量栗連鎖控制。
【文檔編號】C02F103/16GK106045177SQ201610597989
【公開日】2016年10月26日
【申請日】2016年7月27日 公開號201610597989.8, CN 106045177 A, CN 106045177A, CN 201610597989, CN-A-106045177, CN106045177 A, CN106045177A, CN201610597989, CN201610597989.8
【發(fā)明人】田京雷, 李立業(yè), 黃世平, 王慶森, 畢杰勛
【申請人】河鋼股份有限公司
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