亚洲狠狠干,亚洲国产福利精品一区二区,国产八区,激情文学亚洲色图

一種采用缺氧工藝處理精制棉生產(chǎn)廢水的處理系統(tǒng)及方法

文檔序號:4875539閱讀:239來源:國知局
一種采用缺氧工藝處理精制棉生產(chǎn)廢水的處理系統(tǒng)及方法
【專利摘要】本發(fā)明涉及一種采用缺氧工藝處理精制棉生產(chǎn)廢水的處理系統(tǒng)及方法,屬于廢水處理領(lǐng)域。本發(fā)明的一種采用缺氧工藝處理精制棉生產(chǎn)廢水的處理系統(tǒng),該系統(tǒng)包括:濃黑液儲池、稀黑液儲池、酸水儲池、勾兌池、缺氧池、缺氧沉淀池、好氧池、好氧沉淀池、混凝沉淀池。本發(fā)明缺氧工藝處理精制棉黑液,好氧進(jìn)水及出水COD的大幅度降低,從而節(jié)約了混凝沉淀投藥量,在提高排放標(biāo)準(zhǔn)的同時,大幅削減了運(yùn)行費(fèi)用。
【專利說明】一種采用缺氧工藝處理精制棉生產(chǎn)廢水的處理系統(tǒng)及方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及一種采用缺氧工藝處理精制棉生產(chǎn)廢水的處理系統(tǒng)及方法,屬于廢水處理領(lǐng)域。
【背景技術(shù)】
[0002]某硝化棉公司是以棉短絨為原料生產(chǎn)精制棉,再由精制棉生產(chǎn)硝化棉的企業(yè)。精制棉在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量的堿性廢水,該堿性廢水稱之為“黑液”,黑液按照產(chǎn)生的工序不同分為兩部分,棉短絨加堿蒸煮過程產(chǎn)生濃黑液,蒸煮過的棉短絨在壓榨洗滌過程產(chǎn)生稀黑液。該堿性廢水為膠體溶液,主要含有脂肪,蛋白質(zhì)、果膠,單寧,木質(zhì)素、半纖維素等不易降解的物質(zhì),具有COD高、色度高、SS高等特點(diǎn),B0D/C0D~0.3,屬于勉強(qiáng)可以生化的廢水。硝化棉在生產(chǎn)過程中排放酸性廢水稱之為“白水”,主要污染物為硫酸和硝酸,以及多種有機(jī)物和無機(jī)化合物,具有酸度聞和懸浮物聞等特征
[0003]目前傳統(tǒng)工藝處理精制棉黑液的方法為:將精制棉黑液酸析沉淀,產(chǎn)生的酸性水通過中和后,依次進(jìn)厭氧、好氧、二沉池生化系統(tǒng),最終通過鋁鹽混凝。
[0004]該處理方法主要存在以下缺點(diǎn):由于酸析后的精制棉黑液中含有大量的硫酸鹽,部分硫酸鹽在厭氧過程中被硫酸鹽還原菌還原為單質(zhì)硫,進(jìn)而被繼續(xù)還原為負(fù)二價的硫,當(dāng)水中的s2_濃度> 50mg/L時會抑制厭氧菌的生長,降低厭氧單元處理效率;當(dāng)水中的硫化氫濃度超過其溶解度范圍的時候,就會以氣體的形式溢出,存在二次污染問題,影響空氣質(zhì)量。由于厭氧池S2_濃度高,導(dǎo)致厭氧效率低,造成好氧池負(fù)荷過高,生物降解不徹底,使后續(xù)物化處理投加藥量較大,處理成本較高,依靠加藥能穩(wěn)定達(dá)到《兵器工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)火炸藥》(GB14470.1-2002)表 I 的排放標(biāo)準(zhǔn),即 C0D& ( 300mg/L、BOD5 ( 100mg/L、SS≤150mg/L、色度≤200倍、pH:6~9的標(biāo)準(zhǔn)。隨著企業(yè)新產(chǎn)品的生產(chǎn),現(xiàn)行的排放標(biāo)準(zhǔn)需要升級至《兵器工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)火炸藥》(GB14470.1-2002)表2的排放標(biāo)準(zhǔn),即CODcr ( 150mg/L、B0D5 ( 60mg/L、SS ( 100mg/L、色度≤ 80 倍、pH:6 ~9 ;而當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)境的承載能力,希望企業(yè)能夠達(dá)到《綜合污水排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)表2 —級標(biāo)準(zhǔn)要求。因此,需要對現(xiàn)行工藝進(jìn)行優(yōu)化。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0005]本發(fā)明的目的是解決傳統(tǒng)工藝在處理精制棉黑液過程中存在厭氧處理效率低、產(chǎn)生硫化氫臭氣造成二次污染、混凝沉淀運(yùn)行費(fèi)用高、處理指標(biāo)不能滿足要求等問題,從而提供一種采用缺氧工藝處理精制棉生產(chǎn)廢水的處理系統(tǒng)及方法。
[0006]本發(fā)明的目的是通過以下技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)的:
[0007]本發(fā)明的一種采用缺氧工藝處理精制棉生產(chǎn)廢水的處理系統(tǒng),該系統(tǒng)包括:濃黑液儲池、稀黑液儲池、酸水儲池、勾兌池、缺氧池、缺氧沉淀池、好氧池、好氧沉淀池、混凝沉淀池。
[0008]濃黑液儲池用來儲存精制棉濃黑液,內(nèi)設(shè)空氣攪拌,起均勻水質(zhì)及水量作用;[0009]稀黑液儲池用來儲存精制棉稀黑液,內(nèi)設(shè)空氣攪拌,起均勻水質(zhì)及水量作用;
[0010]酸水儲池用來儲存硝化棉酸水,內(nèi)設(shè)空氣攪拌,起均勻水質(zhì)及水量作用;
[0011]勾兌池用于調(diào)節(jié)廢水pH值的反應(yīng)池;勾兌池內(nèi)設(shè)置pH實(shí)時監(jiān)測裝置及曝氣攪拌裝置;其中,酸堿調(diào)節(jié)劑投放裝置根據(jù)PH實(shí)時監(jiān)測裝置設(shè)置的pH預(yù)定范圍自動投放酸堿調(diào)節(jié)劑,將待處理廢水的PH調(diào)整至pH預(yù)定范圍。
[0012]缺氧池內(nèi)部設(shè)置厭氧組合填料和曝氣裝置,組合填料為反硝化細(xì)菌及兼性菌填料;曝氣裝置為細(xì)菌提供一個微氧的環(huán)境。
[0013]缺氧沉淀池對缺氧池出水進(jìn)行泥水分離,去除缺氧過程產(chǎn)生的懸浮物。
[0014]好氧池內(nèi)部設(shè)置好養(yǎng)組合填料和曝氣裝置,利用好氧生物進(jìn)一步處理降解廢水中的有機(jī)物。
[0015]好氧沉淀池對好氧池出水進(jìn)行泥水分離,去除好氧過程產(chǎn)生的懸浮物。
[0016]混凝沉淀池設(shè)有絮凝劑投放裝置和攪拌裝置,主要利用物化作用進(jìn)一步去除不可生化的C0D、色度。
[0017]濃黑液儲池、酸水儲槽池與勾兌池之間用泵和管道相連,勾兌池與缺氧池之間用泵、流量計(jì)和管道相連,缺氧池、缺氧沉淀池、好氧池、好氧沉淀池、混凝沉淀池之間用管道相連。稀黑液儲池與好氧池之間用泵、流量計(jì)及管道相連。
[0018]本發(fā)明的一種采用缺氧工藝處理精制棉生產(chǎn)廢水的處理方法,具體處理步驟如下:
[0019]1)精制棉生產(chǎn)蒸煮工序產(chǎn)生的濃黑液進(jìn)入濃黑液儲池,硝化棉生產(chǎn)工序中的酸水進(jìn)入酸水儲池,將兩種廢水提升至勾兌池,按照濃黑液與酸水的體積比為1: 3~5進(jìn)行勾兌,使得勾兌液的pH為I~4。精制棉洗滌產(chǎn)生的稀黑液進(jìn)入稀黑液儲池。
[0020]2)將經(jīng)1)步pH值調(diào)節(jié)處理后的廢水提升入缺氧池,使?jié)夂谝褐械奶荚磁c酸水中的硝酸鹽氮在厭氧組合填料環(huán)境下進(jìn)行異養(yǎng)反硝化,控制反硝化過程的溶解氧為〈1.0mg/L ;通過加水控制池內(nèi)的反應(yīng)液PH保持在6-9,達(dá)到脫氮、降解C0D、回收堿度以及減少硫酸根被還原等目的。
[0021]3)經(jīng)2)步處理后的廢水自流入缺氧沉淀池,通過沉淀池實(shí)現(xiàn)泥水分離。
[0022]4)經(jīng)3)處理后的廢水和稀黑液儲池內(nèi)的稀黑液提升至好氧池,兩種廢水在好氧池按照缺氧池出水與稀黑液2: I的體積比混合,進(jìn)一步降解有機(jī)物,直到BOD≤5mg/L結(jié)束好氧。
[0023]5)經(jīng)4)處理后的廢水自流入好氧沉淀池,進(jìn)行泥水分離。
[0024]6)經(jīng)5)處理后的廢水自流入混凝沉淀池,通過投加占總體積1.5%。的液體聚合硫酸鐵,反應(yīng)時間15分鐘以上,進(jìn)行泥水分離,廢水達(dá)標(biāo)排放。
[0025]有益效果
[0026]本發(fā)明的方法用缺氧工藝處理精制棉黑液,與現(xiàn)行工藝相比,缺氧工藝COD去除率提高了 47.5%,通過缺氧扶持了硫化細(xì)菌,削弱了硫酸鹽還原菌的繁殖,降低了厭氧系統(tǒng)中溶解性硫化物的濃度,從而使臭雞蛋味氣體——硫化氫消失。采用缺氧工藝增強(qiáng)了系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性,降低了運(yùn)行成本。采用本發(fā)明的裝置及方法處理,各項(xiàng)指標(biāo)優(yōu)于《兵器工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)火炸藥》(GB14470.1-2002)表2標(biāo)準(zhǔn)排放,即C0D& ≤ 150mg/L、B0D5 ≤ 60mg/L、SS ≤ 100mg/L、色度≤80倍、pH為6~9,能穩(wěn)定達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996) 一級標(biāo)準(zhǔn)要求,即 CODcr ≤100mg/L、B0D5 ≤ 30mg/L、SS≤100mg/L、色度≤50倍、pH為6~9。
【專利附圖】

【附圖說明】
[0027]圖1為本發(fā)明精制棉生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)的處理過程示意圖;
【具體實(shí)施方式】
[0028]下面結(jié)合附圖和實(shí)施例對本發(fā)明的內(nèi)容作進(jìn)一步描述。
[0029]實(shí)施 例
[0030]以某硝化棉公司排出的精制棉生產(chǎn)廢水為處理對象,其各項(xiàng)參數(shù)為:精制棉廢水COD = 6000 ~7000mg/L,BOD = 1800 ~2100mg/L,B/C = 0.3,堿度=2500 ~5500mg/L ;硝化棉廢水 COD = 200 ~1000mg/L,硫酸根=3700 ~4100mg/L, BOD = 90 ~450mg/L, B/C = 0.45,酸度=4000 ~14000mg/Lo
[0031]采用本發(fā)明裝置及方法對上述硝化棉生產(chǎn)廢水進(jìn)行綜合處理;具體處理過程如下:
[0032]I)精制棉生產(chǎn)工序中精制棉濃黑液進(jìn)入濃黑液儲池,硝化棉生產(chǎn)工序中的酸水進(jìn)入酸水儲池,通過儲存攪拌均衡水質(zhì)水量后,將兩種廢水提升至勾兌池,勾兌池的PH保持在I~4。勾兌池裝有pH在線連鎖控制儀及攪拌裝置,pH高出此范圍投加酸水,低于此范圍投加濃黑液。精制棉洗滌產(chǎn)生的稀黑液進(jìn)入稀黑液儲池。
[0033]2)將經(jīng)I)步pH值調(diào)節(jié)處理后的廢水提升入缺氧池,使?jié)夂谝褐械奶荚磁c酸水中的硝酸鹽氮在厭氧組合填料環(huán)境下進(jìn)行異養(yǎng)反硝化,控制反硝化過程的溶解氧為〈1.0mg/L0池內(nèi)的pH保持在6-9,pH>9時進(jìn)水pH降低;pH〈6時,進(jìn)水pH升高。通過缺氧工藝達(dá)到脫氮、降解C0D、回收堿度以及減少硫酸根被還原等目的。
[0034]3)經(jīng)2)步處理后的廢水自流入缺氧沉淀池,通過沉淀池實(shí)現(xiàn)泥水分離。缺氧沉淀池每8小時排泥I次,培養(yǎng)細(xì)菌期將污泥回流至缺氧池補(bǔ)充菌種,正常運(yùn)行后剩余污泥進(jìn)污水站的污泥池。
[0035]4)經(jīng)3)處理后的廢水進(jìn)好氧池,稀黑液提升至好氧池,兩種廢水在好氧池按照體積比2: I混合,進(jìn)一步降解有機(jī)物??刂坪醚醭氐娜芙庋鯙?gt;2.0mg/L且〈5.0mg/L,當(dāng)溶解氧<2mg/L時曝氣。
[0036]5)經(jīng)4)處理后的廢水自流入好氧沉淀池,進(jìn)行泥水分離。好氧沉淀池每12小時排泥I次,培養(yǎng)細(xì)菌期回流至好氧池補(bǔ)充菌種,正常運(yùn)行后剩余污泥進(jìn)污水站的污泥池。
[0037]6)經(jīng)5)處理后的廢水自流入混凝沉淀池,通過投加占總體積1.5%。液體聚合硫酸鐵反應(yīng)時間15分鐘以上,進(jìn)行泥水分離,廢水達(dá)標(biāo)排放?;炷恋沓孛?小時排泥I次,進(jìn)污水站的污泥池。
[0038]采用本發(fā)明的系統(tǒng)和方法處理精制棉生產(chǎn)廢水的前后對比效果如下表:
[0039]表1缺氧工藝試驗(yàn)例與厭氧工藝實(shí)施例COD對比效果
[0040]
【權(quán)利要求】
1.一種采用缺氧工藝處理精制棉生產(chǎn)廢水的處理系統(tǒng),其特征是:該系統(tǒng)包括濃黑液儲池、稀黑液儲池、酸水儲池、勾兌池、缺氧池、缺氧沉淀池、好氧池、好氧沉淀池、混凝沉淀池; 濃黑液儲池用來儲存精制棉濃黑液,內(nèi)設(shè)空氣攪拌; 稀黑液儲池用來儲存精制棉稀黑液,內(nèi)設(shè)空氣攪拌; 酸水儲池用來儲存硝化棉酸水,內(nèi)設(shè)空氣攪拌; 勾兌池用于調(diào)節(jié)廢水PH值的反應(yīng)池;勾兌池內(nèi)設(shè)置pH實(shí)時監(jiān)測裝置及曝氣攪拌裝置;其中,酸堿調(diào)節(jié)劑投放裝置根據(jù)PH實(shí)時監(jiān)測裝置設(shè)置的pH預(yù)定范圍自動投放酸堿調(diào)節(jié)劑,將待處理廢水的PH調(diào)整至pH預(yù)定范圍; 缺氧池內(nèi)部設(shè)置厭氧組合填料和曝氣裝置,組合填料為反硝化細(xì)菌及兼性菌填料; 缺氧沉淀池對缺氧池出水進(jìn)行泥水分離,去除缺氧過程產(chǎn)生的懸浮物; 好氧池內(nèi)部設(shè)置好養(yǎng)組合填料和曝氣裝置; 好氧沉淀池對好氧池出水進(jìn)行泥水分離,去除好氧過程產(chǎn)生的懸浮物; 混凝沉淀池設(shè)有絮凝劑投放裝置和攪拌裝置; 濃黑液儲池、酸水儲槽池與勾兌池之間用泵和管道相連,勾兌池與缺氧池之間用泵、流量計(jì)和管道相連,缺氧池、缺氧沉淀池、好氧池、好氧沉淀池、混凝沉淀池之間用管道相連;稀黑液儲池與好氧池之間用泵、流量計(jì)及管道相連。
2.一種采用缺氧工藝處理精制棉生產(chǎn)廢水的處理方法,其特征是:具體處理步驟如下: 1)精制棉生產(chǎn)蒸煮工序產(chǎn)生的濃黑液進(jìn)入濃黑液儲池,硝化棉生產(chǎn)工序中的酸水進(jìn)入酸水儲池,將兩種廢水提升至勾兌池,按照濃黑液與酸水的體積比為1:3~5進(jìn)行勾兌,使得勾兌液的pH為I~4 ;精制棉洗滌產(chǎn)生的稀黑液進(jìn)入稀黑液儲池; 2)將經(jīng)I)步pH值調(diào)節(jié)處理后的廢水提升入缺氧池,使?jié)夂谝褐械奶荚磁c酸水中的硝酸鹽氮在厭氧組合填料環(huán)境下進(jìn)行異養(yǎng)反硝化,控制反硝化過程的溶解氧為〈1.0mg/L ;通過加水控制池內(nèi)的反應(yīng)液pH保持在6-9 ; 3)經(jīng)2)步處理后的廢水自流入缺氧沉淀池,通過沉淀池實(shí)現(xiàn)泥水分離; 4)經(jīng)3)處理后的廢水和稀黑液儲池內(nèi)的稀黑液提升至好氧池,兩種廢水在好氧池按照缺氧池出水與稀黑液2: I的體積比混合,直到BOD ( 5mg/L結(jié)束好氧; 5)經(jīng)4)處理后的廢水自流入好氧沉淀池,進(jìn)行泥水分離; 6)經(jīng)5)處理后的廢水自流入混凝沉淀池,通過投加占總體積1.5%。的液體聚合硫酸鐵,反應(yīng)時間15分鐘以上,進(jìn)行泥水分離,廢水達(dá)標(biāo)排放。
【文檔編號】C02F9/14GK103641278SQ201310699627
【公開日】2014年3月19日 申請日期:2013年12月19日 優(yōu)先權(quán)日:2013年12月19日
【發(fā)明者】袁從艷, 魏光源, 姜鑫, 周邦友, 張玉桂, 景香順, 武春艷, 任勇, 谷振華, 高金巖, 王新, 陳敏, 趙晨, 丁偉 申請人:北京北方節(jié)能環(huán)保有限公司, 四川北方硝化棉股份有限公司
網(wǎng)友詢問留言 已有0條留言
  • 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點(diǎn)贊!
1